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柳鋼:轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè) 做優(yōu)做強(qiáng)
柳鋼:轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè) 做優(yōu)做強(qiáng)
不簡(jiǎn)單呀!綜合單位產(chǎn)品制造成本,一季度降低17%,多達(dá)10.8億元!
柳鋼開展再次創(chuàng)業(yè),推進(jìn)效益增長(zhǎng)方式的升級(jí)轉(zhuǎn)型,真是迎來曙光。
受國(guó)際金融危機(jī)影響,鋼材價(jià)格由7000元跌破3000元,導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵行業(yè)前景暗淡,“虧聲”一片。
在這驚心動(dòng)魄的生存大戰(zhàn)中,柳鋼就靠“升級(jí)轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略,宛如疾風(fēng)中的勁草,創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡,奏響了一曲又一曲凱歌,確保了去年“全年不虧、資金鏈不斷”;今年首季,盡管鋼材價(jià)格繼續(xù)跳水,雪上加霜,鐵、鋼、材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超20%,產(chǎn)銷達(dá)100%。
逼上梁山轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)
“過去,鋼材價(jià)格六七千元,成本超過4000元也能賺,大家對(duì)高成本難有切膚之痛。”
“如今,鋼材價(jià)格跳水,成本不降還能活?”
就這樣,去年7月鋼材價(jià)跌,出口受阻,去年8月柳鋼就采取節(jié)能降耗降成本應(yīng)對(duì)措施:限量限價(jià)采購,或壓價(jià)少購,甚至停止采購尚處高價(jià)位的原燃料;實(shí)行限產(chǎn),開展節(jié)能降耗降成本攻關(guān);有利多銷快銷,無利少銷緩銷。
措施一出果然靈驗(yàn),虧損被控到了最低程度。柳鋼上下普遍頓悟:規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)量增加這種單一、粗放型效益增長(zhǎng)方式已走到盡頭!
為了擴(kuò)大戰(zhàn)果,去年11月26日,柳鋼股份公司召開擴(kuò)大例會(huì),果斷作出了“再次創(chuàng)業(yè),實(shí)現(xiàn)柳鋼效益增長(zhǎng)方式升級(jí)轉(zhuǎn)型”的重大決策,提出了轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)的“三十六字方針”:優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),優(yōu)化操作水平,優(yōu)化各項(xiàng)指標(biāo),提高產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理,降耗降本增效。
“這是柳鋼走出困境的惟一出路,是一場(chǎng)關(guān)系柳鋼生死存亡的革命!”柳鋼總經(jīng)理梁景理一針見血,震撼人心。
于是乎,柳鋼人挺起脊梁,激情燃燒,打出“三大板斧”,進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)的艱苦歲月:
優(yōu)化指標(biāo)。馬上參照全國(guó)的平均水平、先進(jìn)水平,以及柳鋼的最好水平,嚴(yán)格按照“成本倒推法”,層層制定各個(gè)生產(chǎn)流程指標(biāo)。
責(zé)利掛鉤。把收入與指標(biāo)、成本、效益、業(yè)績(jī)掛鉤,向指標(biāo)好、技術(shù)高、貢獻(xiàn)大的崗位和職工傾斜,懲罰能耗高、指標(biāo)差的,重獎(jiǎng)指標(biāo)好、貢獻(xiàn)大的。
激勵(lì)創(chuàng)業(yè)。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的勞動(dòng)用工制度,激發(fā)職工提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平,提高轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)積極性。
精細(xì)管理降低成本
柳鋼煉鐵廠新1號(hào)高爐車間主任祝和利,一看入爐焦比新指標(biāo),心里涼颼颼的:每噸鐵耗焦要由去年454kg/tfe降到358kg/tfe,而去年的最好水平也不過381kg/tfe呀!
煉鐵廠廠長(zhǎng)韋韜卻把這樣的考核指標(biāo)無條件地背回來了。職工也心知肚明,柳鋼降本的重點(diǎn)在煉鐵,煉鐵成本占柳鋼成本70%,而煉鐵成本的重點(diǎn)在焦比,焦比降低100kg/tfe,鋼材成本就少300元。
“打起十二分精神干吧!”祝和利與職工們振作精神,打出精細(xì)管理的“組合拳”:對(duì)原燃料的變化進(jìn)行趨勢(shì)化分析,超前預(yù)警,減少爐況波動(dòng);用盡風(fēng)溫、全風(fēng)、讓噴煤比由110kg/t提高到150kg/t;精心操作,精準(zhǔn)調(diào)劑,促進(jìn)爐料結(jié)構(gòu)和爐況穩(wěn)定。
為此,祝和利不分晝夜蹲在爐子邊組織生產(chǎn);不少值班工長(zhǎng)春節(jié)和雙休日也一心一意撲在工作上。
結(jié)果,汗水沒有白流,努力終有回報(bào)。新1號(hào)爐1月份入爐焦比控制到354kg/tFe,比公司下達(dá)的指標(biāo)還低4kg,焦比在全國(guó)同行中由60多位進(jìn)入了前8。
更令人振奮的是,轉(zhuǎn)爐廠節(jié)約上千萬元程序開發(fā)經(jīng)費(fèi),自主研發(fā)出自動(dòng)煉鋼系統(tǒng)程序,推進(jìn)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化的“數(shù)字煉鋼”,代替“經(jīng)驗(yàn)煉鋼”,減少了吹煉噴濺,提高了鋼水收得率,使每噸鋼鐵料耗由去年的1099.51kg降至1069kg,由全國(guó)排名53位升至第13位。該廠黨委書記劉小平欣喜地說,“一季度,我們廠一環(huán)一環(huán)摳,已把噸鋼生產(chǎn)成本降至2677.4元,與去年比較,以年產(chǎn)鋼800萬噸計(jì),就可省成本9億多元。”
如今的柳鋼,轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)已成為每個(gè)職工的自覺行動(dòng),精細(xì)管理降低成本已捷報(bào)頻傳。
熱軋廠積極打造“信息工廠”,使今春一次性能合格率由94.21%提高到98.54%,厚度改判率由6%降至0.3%,軋廢率由0.42%,降至0.29%;精軋機(jī)組每次換輥時(shí)間由20分鐘左右降下來,最快時(shí)僅要11分鐘,僅此一項(xiàng),就增加月產(chǎn)6000噸;機(jī)修車間每噸產(chǎn)品的機(jī)修成本也由去年的70元,降至35.4元,使該指標(biāo)進(jìn)入了全國(guó)前三。該車間主任趙子祥透露,一二月份就因此節(jié)支1500多萬元。
中軋廠加熱車間加熱四班,加強(qiáng)管理,1月份就使噸鋼煤氣消耗降到43立方米,比去年降低了9立方米。
購銷部門更是想精做細(xì),采購實(shí)現(xiàn)了定量定時(shí)定點(diǎn)到位,千方百計(jì)降低成本;銷售減少環(huán)節(jié),多向大工程、大企業(yè)直供,每噸鋼材銷售成本降到了0.8元。
優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高效益
柳鋼在轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)中還打響了激動(dòng)人心的優(yōu)化結(jié)構(gòu)的大戰(zhàn)役。
——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。非鋼產(chǎn)業(yè)受金融危機(jī)沖擊較小,柳鋼就加強(qiáng)非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
新源膨潤(rùn)土銷路較好,立即加大馬力生產(chǎn),1月份僅一條生產(chǎn)線就產(chǎn)5000噸,比去年同期兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)量還多1000噸。
余熱廢氣循環(huán)利用吹糠見米,多方得利,柳鋼便加快利用煉鐵高爐TRT發(fā)電、干熄焦余熱發(fā)電和焦?fàn)t煤氣發(fā)電等,每天發(fā)電量達(dá)18萬千瓦時(shí),既減少污染,又減少了外購電量。
就這樣,柳鋼的非鋼產(chǎn)業(yè)在去年收入46億多元,同比增長(zhǎng)97%的基礎(chǔ)上,今年首季也有所盈利。
在鋼鐵主業(yè)中,品種鋼附加值高、銷路暢、效益好,柳鋼便通過攻關(guān)開發(fā)等措施,將品種鋼生產(chǎn)比例由去年的26%提高到35%以上。
——優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。柳鋼新產(chǎn)品開發(fā)可謂好戲連臺(tái):
1月8日,成功開發(fā)生產(chǎn)了新產(chǎn)品直徑為12mm的螺紋鋼。
2月10日,成功開發(fā)了新品種70號(hào)鋼,填補(bǔ)了只能生產(chǎn)建材而不能生產(chǎn)工業(yè)加工用材的空白。
3月10日,成功開發(fā)Q460D高強(qiáng)度低合金鋼板,使中板產(chǎn)品又打進(jìn)國(guó)際市場(chǎng),到3月17日已出口9400噸。
3月17日,試軋成功新產(chǎn)品直徑為22mm規(guī)格的光圓鋼筋,產(chǎn)品合格率和產(chǎn)品性能一次合格率均達(dá)100%。
——優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)。柳鋼加強(qiáng)技改,增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的舉措也異彩紛呈:
轉(zhuǎn)爐廠35噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)1號(hào)方坯連鑄機(jī)優(yōu)化改造,1月24日投產(chǎn),增加了鑄坯規(guī)格和產(chǎn)能。
冷軋廠采用并卷新技術(shù)批量生產(chǎn),不僅使生產(chǎn)瓶頸的退火爐日產(chǎn)由600噸提高到1200噸,而且提高了退火爐的使用率、成材率等,使該廠酸軋主線3月17日又恢復(fù)生產(chǎn)。該廠一二月份循環(huán)水泵改造,每小時(shí)節(jié)電470千瓦時(shí),一年可節(jié)支400萬元。
棒線廠生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)羅慶革欣喜不已,他們從12個(gè)班組中選取最優(yōu)的一個(gè)操作工藝指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn),在全廠強(qiáng)力推標(biāo)貫標(biāo),使成材率一二月份進(jìn)入了全國(guó)前二。