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鍋爐煙氣五水膜脫硫除塵技術(shù)探討
鍋爐煙氣五水膜脫硫除塵技術(shù)探討
據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前大氣污染物中,302占87粉塵占7由燃煤產(chǎn)生的粉塵排放總量近2000萬(wàn)噸。當(dāng)前,中小型工業(yè)鍋爐,在還無(wú)力裝設(shè)昂貴的煙氣凈化裝置的情況下,尋求在現(xiàn)有除塵設(shè)備上進(jìn)行改造或開(kāi)發(fā)種投資省運(yùn)行費(fèi)用低便于維護(hù)管理適合國(guó)情的脫硫除塵裝置,是中國(guó)環(huán)保研究的迫切任務(wù)。
紅光化工廠兩臺(tái)3此,202.5以型循環(huán)流化床鍋爐,配置兩級(jí)立式文丘里麻石水膜除塵器通過(guò)4年努力,已將原水膜除塵器改為水膜脫硫除塵裝置。它先將煙氣增濕活化,發(fā)展為飽和增濕到過(guò)飽和增濕的脫硫和高效除塵,除塵效率為9899,脫硫效率為75,80,排煙林格曼黑度1度。當(dāng)燃煤含硫量2.0時(shí),煙氣中時(shí),可適量加入以02乳液對(duì)脫硫水進(jìn)行再生,調(diào)整液膜堿度,也可達(dá)標(biāo)排放。該裝置投運(yùn)后,經(jīng)宜賓市環(huán)保局監(jiān)測(cè)驗(yàn)收,紅光化工廠成為宜賓地區(qū)1999年首家燃煤鍋爐污染物排放達(dá)標(biāo)企業(yè)。
1水膜脫硫除塵系統(tǒng)1.1結(jié)構(gòu)水膜脫硫除塵系統(tǒng)工藝流程1.簡(jiǎn)介如下第和第水膜試驗(yàn),每只噴嘴容量為600kgh.第水膜配用2只噴嘴,安裝在煙氣切向入口處,使水膜與煙氣混合后圍繞主筒內(nèi)芯柱螺旋上升,在主筒煙氣進(jìn)口的背流側(cè)砌筑切向?qū)Я鲏�,并在切向進(jìn)口的上緣,澆注耐酸砼板導(dǎo)向雨搭槽,引導(dǎo)煙氣形成旋轉(zhuǎn)上升的流動(dòng)方向。第水膜用同樣的只噴嘴,安裝在立式文丘里喉部。
第水膜唐明友1954〉男�,F(xiàn)從事工業(yè)鍋爐運(yùn)行技術(shù)。高級(jí)工程師。曾從事3邪181.570丁鍋爐的主要設(shè)計(jì)。對(duì)32.3型循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行重大技術(shù)改進(jìn)多次。
¢764不銹鋼管彎成¢800mm圓環(huán),沿環(huán)向均布7062小孔向下噴射,形成環(huán)狀水膜沾芯罔1界3型鍋爐脫琉除塵系統(tǒng),藝流程咴部水封榷2笫。噴水哄,饑構(gòu);3檔水搭導(dǎo)水導(dǎo)氣杌構(gòu);第水,壞形水,滯水;5主苘1內(nèi)芯柱分,毗6笫=術(shù)腆壞彤噴訪,上時(shí)1令2400,100,4立式文丘坦簡(jiǎn)1 9第水,噴胲;10槊水策環(huán)形冰封溢冰柱流下。供水源采用鍋爐房堿性廢水,用循環(huán)水泵供給,壓力P,300kPa,流量3t.h.
水,在引風(fēng)負(fù)壓和水重力作用下,沿兩主筒內(nèi)壁形成水膜往下流。溢流槽內(nèi)增設(shè)供水彎管2.由循環(huán)水泵供給鍋爐房堿性廢水,壓力P矣300kPa,每溢流槽供水流量51心尾部消霧除塵段設(shè)在副筒下部煙氣出口與引風(fēng)機(jī)進(jìn)口之間。其結(jié)構(gòu)2,百葉窗格柵葉txxS=9,X500mm,aSE2 50mm,角度與水平線成45,煙氣在格柵中的流速1化;3.
脫硫除塵系統(tǒng)的內(nèi)部零部件,選用8財(cái)91不銹鋼,被煙氣直接沖刷部位加焊套管或防磨瓦。
零部件制作完工進(jìn)行安裝,安裝完畢后進(jìn)行冷態(tài)噴膜和溢水膜試驗(yàn)。噴膜試驗(yàn)主要是調(diào)整噴膜管方位霧化噴嘴安裝角度,并接妥壓力水,調(diào)整水壓,使噴膜能全部封閉煙氣通道。溢水膜試驗(yàn)是使溢水膜布滿兩主筒的內(nèi)壁,無(wú)飛濺或斷膜帶出現(xiàn)。
1.2水膜脫硫除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)處理煙氣量53000,62000mVh,脫硫效除塵效率98,99;總阻力1500,主筒煙氣進(jìn)口流速23ms;文丘里喉部煙氣流速約55ms;主筒煙氣進(jìn)口流速1化;3;百葉窗格柵處煙氣流速1.3工作原理煙氣流經(jīng)脫硫除塵系統(tǒng)中的噴膜噴淋膜水膜等各環(huán)節(jié),在內(nèi)部導(dǎo)向旋流慣性離心消霧除塵等機(jī)構(gòu)作用下得到分離凈化。霧化噴膜以較高壓力的堿性水旋轉(zhuǎn)噴出,形成約100ym左右的水霧,大大提高了面積,與煙氣充分接觸混合粒塵增濕增重,在強(qiáng)烈氣流作用下,慣性力增大,被拋甩到筒內(nèi)壁水膜層中,流入筒底排出。煙氣中的硫氧化物氣體與霧化的堿性水滴接觸反應(yīng)生成亞硫酸和硫酸鹽隨水膜進(jìn)入筒底,排入灰渣池。煙氣進(jìn)入尾部,經(jīng)百葉窗格柵的阻擋分離水滴,使較干燥清潔的煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)通過(guò)煙囪排入大氣。
2水循環(huán)處理系統(tǒng)為達(dá)到較好的脫硫和除塵效果,根據(jù)供水要求,充分利用鍋爐房產(chǎn)生的灰渣堿性水定期和連續(xù)排污水水處理工房的反沖洗水以及生活污水等。將排出廢水再生利用及盡量提高第第和第水膜供水的,值,我們選定了石灰乳化堿法處理脫硫水。第第水膜采用鍋爐給水系統(tǒng)的高壓P,3400kPa,高溫102C左右飽和水,經(jīng)霧化后很快汽化使煙氣增濕活化,利于除塵和吸收302.
水循環(huán)處理工藝流程方框3.
水循環(huán)系統(tǒng)工作原理是用鈣堿法,以堿性循環(huán)水吸收302,吸收液用石灰乳化再生,增加口值循環(huán)使用。主要反應(yīng)如下上述反應(yīng)在脫硫除塵器內(nèi)完成,生成廢液流入反應(yīng)池,用以0捫2乳液進(jìn)行再生。其化學(xué)反應(yīng)方程式為此反應(yīng)在反應(yīng)池和沉灰渣池中完成,生成的,3803和副產(chǎn)物,3804與灰渣共沉在灰渣池中。
脫硫后的廢液從主筒1的底部排出進(jìn)入沉灰漁池,經(jīng)沉淀后流入反應(yīng)池,經(jīng)反應(yīng)沉淀后的清水流入清水池。清水由循環(huán)泵送入第第和第水膜。水就處在脫硫除塵再生沉淀再脫硫除塵的不斷循環(huán)中。
3使用情況該系統(tǒng)從1996年起,經(jīng)4年的逐步改進(jìn)和不斷完善。在近年多時(shí)間的運(yùn)行中未異常,無(wú)堵灰,引風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,未腐蝕。監(jiān)測(cè)明煙塵排放濃度為137mgm3,林格曼黑度l,脫硫率81;排煙中的煙塵302濃度和排放總量達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
4結(jié)束語(yǔ)紅光化工廠循環(huán)流化床鍋爐將原兩級(jí)立塵后運(yùn)行效果較好。主要特點(diǎn)1采用了多種凈化技術(shù)的合理組合,大大提高水氣接觸機(jī)會(huì)和時(shí)間,有效改善了脫硫除塵與水分離效率。
2綜合利用了鍋爐房的堿性廢水,減少污染。節(jié)約用水,降低維護(hù)費(fèi)用。
3現(xiàn)有中小型鍋爐,適當(dāng)改進(jìn)水膜除塵器內(nèi)部構(gòu)件,充分利用鍋爐房的冷渣沖灰排污等堿性污水,將其霧化噴淋煙氣,吸收302和除去煙塵達(dá)標(biāo)排放,是種經(jīng)濟(jì)有效的環(huán)保措施,該廠的實(shí)例已經(jīng)證實(shí),可供有關(guān)單位參考。