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600 MW高水分褐煤鍋爐變負(fù)荷特性試驗(yàn)
600 MW高水分褐煤鍋爐變負(fù)荷特性試驗(yàn)
張清峰曹紅加李俊忠2,問(wèn)樹(shù)榮2(華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,北京100045;2.內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古正藍(lán)旗027200)爐膛斷面熱負(fù)荷。該類(lèi)型的褐煤鍋爐變負(fù)荷速率低于普通煙煤鍋爐。進(jìn)行了一次風(fēng)壓、燃燒器負(fù)荷分配、二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整等對(duì)鍋爐變負(fù)荷影響的試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:在機(jī)組需要快速升負(fù)荷時(shí),先提高一次風(fēng)壓,然后增加給煤量可以提高鍋爐的升負(fù)荷速率。如果鍋爐的氧量偏差不大,可以短期內(nèi)不增加送風(fēng)量。適當(dāng)優(yōu)先增加上層燃燒器的給煤量,可以提高鍋爐的升負(fù)荷速率。機(jī)組協(xié)調(diào)投運(yùn)時(shí),負(fù)荷變化率最大不超過(guò)5 0前言我國(guó)褐煤鍋爐機(jī)組的起步較晚、目前已經(jīng)投產(chǎn)的褐煤機(jī)組主要有:元寶山電廠(一期引進(jìn)1X300MW,二期引進(jìn)1X500MW,三期國(guó)產(chǎn)1X600MW),伊敏電廠(一期引進(jìn)2X500MW),富拉爾電廠(國(guó)產(chǎn)6X200MW),通遼電廠(4X200MW),以及最近投產(chǎn)的上都發(fā)電公司(4X600MW),初步形成一定規(guī)模。
內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司為4X600MW汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為某公司生產(chǎn)的亞臨界壓力、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、控制循環(huán)汽包鍋爐;其型號(hào)為HG― 2070/17.5―HM8,鍋爐整體采用n型布置,為全鋼構(gòu)架懸吊緊身全封閉結(jié)構(gòu)。爐膛尺寸為20.193X20.052X78.26m,水冷壁尺寸為辦51X6.5mm,共1228根。爐膛容積熱負(fù)荷60.2kW/ms,爐膛斷面熱負(fù)荷3.907MW/m2.鍋爐設(shè)計(jì)燃用錫林浩特勝利煤田一號(hào)露天礦褐煤,爐膛燃燒方式為正壓直吹四角切圓燃燒,采用直流水平濃淡擺動(dòng)式燃燒器。制粉系統(tǒng)配置8臺(tái)HP1103型碗速磨煤機(jī),鍋爐燃用設(shè)計(jì)煤種滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),7臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用。上都發(fā)電公司燃用煤種屬于高水分、高揮發(fā)分、低發(fā)熱量、低灰熔點(diǎn),有強(qiáng)結(jié)渣特性的褐煤。為了防止鍋爐結(jié)渣,設(shè)計(jì)采用了較大的爐膛斷面、較高的爐膛高度,從而獲得了非常低的爐膛容積熱負(fù)荷和非常低的爐膛斷面熱負(fù)荷。
為了滿足煤粉制備中保證碾磨出力和干燥出力,鍋爐配置了較多臺(tái)數(shù)和較大容量大磨煤機(jī),而且在空氣的加熱系統(tǒng)上進(jìn)行了特殊設(shè)計(jì),在一般鍋爐回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器后面,又增加設(shè)計(jì)了一級(jí)管式空氣預(yù)熱器,使鍋爐可以在額定負(fù)荷產(chǎn)生400°C以上的高溫?zé)犸L(fēng),以滿足該煤種干燥的需要。這雖然滿足了煤種的需要,但使得系統(tǒng)復(fù)雜了,在變負(fù)荷過(guò)程中,需要更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)達(dá)到熱平衡。
該鍋爐設(shè)計(jì)燃用錫林浩特勝利煤田一號(hào)露天礦5層和6層混煤,設(shè)計(jì)煤種和校核煤種收到基低位發(fā)熱量分別為14 400k/kg,設(shè)計(jì)和校核煤種的全水分在30%左右,由于設(shè)計(jì)煤種發(fā)熱量非常低,只有優(yōu)質(zhì)煙煤發(fā)熱量的一半,而且水分含量非常高,是煙煤的2倍以上。由于人爐煤發(fā)熱量很低,而且為了防止鍋爐結(jié)渣,控制爐膛出口溫度,所以該鍋爐爐膛溫度較一般鍋爐低,爐膛出口煙溫為1150C1 1燃用煤種分析試驗(yàn)時(shí)鍋爐燃用煤質(zhì)分析見(jiàn)表1.表1實(shí)際煤種的煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)項(xiàng)目數(shù)值褐煤的揮發(fā)分含量較高,達(dá)到40.6%.揮發(fā)分燃燒產(chǎn)生的熱量多少,取決于原煤揮發(fā)分的數(shù)量與揮發(fā)分的熱值。如果原煤的揮發(fā)分多,揮發(fā)分的熱值也高,則揮發(fā)分燃燒產(chǎn)生的熱量就高,容易達(dá)到焦炭的著火溫度,使焦碳著火提前,更容易燃盡。同時(shí)褐煤的全水分含量極高,接近40%,過(guò)高的水分需要更高的磨煤機(jī)人口溫度及一次風(fēng)量來(lái)保證磨煤機(jī)的干燥出力。褐煤的灰分并不高,為10.79%.灰分增加會(huì)使火焰溫度下降。煤的理論燃燒溫度愈低,引起溫度下降的幅度愈大。高灰分使著火推遲,燃燒溫度下降,穩(wěn)定性下降。灰分增加會(huì)使燃燼度變差。受熱面的沾污和磨損愈嚴(yán)重,沾污常引起結(jié)渣及過(guò)熱器超溫而影響安全運(yùn)行。收到基的低位發(fā)熱量較低,為13. 26M/kg,低于設(shè)計(jì)煤質(zhì)的發(fā)熱量,因此該褐煤進(jìn)人爐膛后會(huì)使理論燃燒溫度下降而投人鍋爐更多的煤,以維持鍋爐的蒸發(fā)量及爐膛出口煙溫下降對(duì)對(duì)流受熱面帶來(lái)的吸熱不足。
2鍋爐變負(fù)荷的重要性目前,我國(guó)電網(wǎng)公司對(duì)于600MW機(jī)組一般要求投人AGC應(yīng)達(dá)到12MW/min的負(fù)荷變化速率,以適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度的要求。我國(guó)已經(jīng)投運(yùn)的600MW普通煙煤鍋爐變負(fù)荷速率基本都能滿足電網(wǎng)調(diào)度的要求,而從上都電廠目前運(yùn)行的實(shí)際情況來(lái)看,對(duì)于這種帶中速磨燃用高水分褐煤的鍋爐,難以滿足電網(wǎng)公司調(diào)度的要求。因此,對(duì)高水分褐煤鍋爐的變負(fù)荷特性進(jìn)行試驗(yàn),確定該類(lèi)型煤種鍋爐的變負(fù)荷能力,為該類(lèi)型煤種鍋爐機(jī)組的調(diào)度提供依據(jù),具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
3褐煤鍋爐變負(fù)荷試驗(yàn)由于褐煤的高水分低發(fā)熱量的特性,鍋爐升降負(fù)荷與普通煙煤鍋爐的差異很大。從鍋爐側(cè)來(lái)看,影響機(jī)組變負(fù)荷的主要有一次風(fēng)壓、燃燒器負(fù)荷分配、二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整等。進(jìn)行鍋爐變負(fù)荷試驗(yàn)的目的是全面試驗(yàn)鍋爐變負(fù)荷情況,得出一次風(fēng)壓、二次風(fēng)量、二次風(fēng)配風(fēng)方式以及燃燒器負(fù)荷分配等的調(diào)整與鍋爐變負(fù)荷特性之間的關(guān)聯(lián),得出提高鍋爐變負(fù)荷能力的運(yùn)行調(diào)整方法。
試驗(yàn)分8個(gè)工況進(jìn)行,如表2所示。
表2鍋爐變負(fù)荷試驗(yàn)工況工況1鍋爐正常升負(fù)荷汽輪機(jī)閥位開(kāi)度、真空保持不變,投運(yùn)各磨煤機(jī)均增加給煤量,二次風(fēng)量、配風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整。
汽輪機(jī)閥位開(kāi)度、真空保持不變,先提高一次風(fēng)母管壓力1.0kPa,投運(yùn)各磨煤工況2一次風(fēng)壓先調(diào)整升負(fù)荷機(jī)均增加給煤量,二次風(fēng)量、配風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷維持1.0kPa正偏置自動(dòng)調(diào)整。
工況3增大下層燃燒器給煤升負(fù)荷汽輪機(jī)閥位開(kāi)度、真空保持不變,主要增加下層磨煤機(jī)給煤量,二次風(fēng)量、配風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整。
工況4增大上層燃燒器給煤量汽輪機(jī)閥位開(kāi)度、真空保持不變,主要增加上層磨煤機(jī)給煤量,二次風(fēng)量、配風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整。
汽輪機(jī)閥位開(kāi)度、真空保持不變,投運(yùn)各磨煤機(jī)均增加給煤量,二次風(fēng)量、配工況5增大上層二次風(fēng)量升負(fù)荷風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整。與工況1相比,試驗(yàn)前增大上層二次風(fēng)量。
工況6二次風(fēng)量調(diào)整升負(fù)荷汽輪機(jī)閥位開(kāi)度、真空保持不變,投運(yùn)各磨煤機(jī)均增加給煤量,配風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整。試驗(yàn)前增大二次風(fēng)量,然后增加給煤量。
工況7一次風(fēng)壓先調(diào)整并開(kāi)大汽輪機(jī)閥位升負(fù)荷試驗(yàn)前先提高一次風(fēng)母管壓力1.0kPa,投運(yùn)各磨煤機(jī)均增加給煤量,二次風(fēng)量、配風(fēng)方式不變,一次風(fēng)壓隨負(fù)荷維持1.0kPa正偏置自動(dòng)調(diào)整。試驗(yàn)期間主蒸汽壓力升高時(shí)適當(dāng)開(kāi)大汽輪機(jī)閥位開(kāi)度,基本穩(wěn)定主蒸汽壓力。
工況1鍋爐正常升負(fù)荷工況2一次風(fēng)壓先調(diào)整升負(fù)荷表3鍋爐變負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果工況3增大下層燃燒器給煤升負(fù)荷工況4增大上層燃燒器給煤量工況5增大上層二次風(fēng)量升負(fù)荷工況6二次風(fēng)量調(diào)整升負(fù)荷工況7并開(kāi)大汽輪機(jī)一次風(fēng)壓自動(dòng)隨機(jī)組負(fù)荷調(diào)整、二次風(fēng)量基本維持不變、各燃燒器均增加給煤量,各燃燒器均等配風(fēng)、上兩層燃盡風(fēng)(OFA)開(kāi)度為10%,增加給煤量24t.由于。褐煤的高水分特性,燃料進(jìn)人鍋爐后大量吸收熱量,鍋爐主蒸汽壓力略有降低,20 s后主蒸汽壓力開(kāi)始升高。15min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從403.9MW上升到430.0MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從15.組每升高10MW負(fù)荷需要給煤量為8t.鍋爐的變負(fù)荷速率為:。74MW/min.在升負(fù)荷前,先將一次風(fēng)母管風(fēng)壓提高1.0kPa(即一次風(fēng)機(jī)自動(dòng)偏置上設(shè)1. 0kPa)、二次風(fēng)量基本維持不變、各燃燒器均增加給煤量,各燃燒器均等配風(fēng)、上兩層燃盡風(fēng)(OFA)開(kāi)度為10%,增加給煤量24t.從開(kāi)始增加給煤量開(kāi)始計(jì)時(shí),1 min內(nèi)增加給煤量24t,6min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從369.6MW上升到390.3MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從13.44MPa上升到13.97MPa.鍋爐的變負(fù)荷速率為329MW/min.一次風(fēng)壓自動(dòng)隨機(jī)組負(fù)荷調(diào)整、二次風(fēng)量基本維持不變、各燃燒器均等配風(fēng),下層3臺(tái)磨煤機(jī)共增加給煤量18t.從開(kāi)始增加給煤量開(kāi)始計(jì)時(shí),1 min內(nèi)增加給煤0.73量18113min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從438.6MW上升到448.1MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從15. 71MPa.鍋爐的變負(fù)荷速率一次風(fēng)壓自動(dòng)隨機(jī)組負(fù)荷調(diào)整、二次風(fēng)量基本維持不變、各燃燒器均等配風(fēng),上層3臺(tái)磨煤機(jī)增加給煤量18t.從開(kāi)始增加給煤量開(kāi)始計(jì)時(shí),1min內(nèi)增加給煤量1.2418t,19min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從453.1MW上升到477.1MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從15.07MPa上升到15.87MPa.鍋爐的變負(fù)荷速率為:一次風(fēng)壓自動(dòng)隨機(jī)組負(fù)荷調(diào)整、二次風(fēng)量基本維持不變、各燃燒器均等配風(fēng)、上兩層燃盡風(fēng)(OFA)開(kāi)度為80%,各磨煤機(jī)均增加給煤,總增加給煤量24t.從開(kāi)2.77始增加給煤量開(kāi)始計(jì)時(shí),1min內(nèi)增加給煤量24t,12min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從409.1MW上升到444. 9MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從13. 53MPa上升到14.51MPa.鍋爐的變負(fù)荷速率為:2.77MW/min.一次風(fēng)壓自動(dòng)隨機(jī)組負(fù)荷調(diào)整、各燃燒器均等配風(fēng)、上兩層燃盡風(fēng)(OFA)開(kāi)度為80%,各磨煤機(jī)均增加給煤,總增加給煤量24t,在增加給煤量前先增加二次風(fēng)量200kNm3/h.從開(kāi)始增加給煤量開(kāi)始計(jì)時(shí),1min內(nèi)增加給煤量24t,14min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從489. 1MW上升到496.9MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從15.65MPa上升到16.05MPa.鍋爐的變負(fù)荷速率為:0.在變負(fù)荷前先提高一次風(fēng)壓1. 1kPa,各燃燒器均等配風(fēng)、上兩層燃盡風(fēng)(OFA)開(kāi)度為70%,各磨煤機(jī)均增加給煤,總增加給煤量24t,汽輪機(jī)閥位根據(jù)鍋爐主蒸汽壓力調(diào)整,基本穩(wěn)定鍋爐主蒸汽壓力。從開(kāi)始增加給煤量開(kāi)始計(jì)時(shí),1min內(nèi)增加給煤量24t,5min內(nèi),機(jī)組負(fù)荷從378.2MW上升到399.0MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度控制穩(wěn)定,主汽壓力從13.26MPa上升到13.47MPa.鍋爐的變負(fù)這8個(gè)工況的試驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果見(jiàn)表3.由于褐煤的高水分特性,同時(shí)考慮褐煤中速磨制粉系統(tǒng)防爆的要求,磨煤機(jī)出口煤粉的溫度一般維持在60°C65°C左右,進(jìn)人鍋爐的煤粉含有大量水分,一般為18%22%,且隨著磨煤機(jī)出口溫度的降低增大,煤粉進(jìn)人爐膛后由于水分的氣化升溫吸收熱量,導(dǎo)致褐煤鍋爐機(jī)組的變負(fù)荷速率大大低于普通煙煤鍋爐。在汽輪機(jī)閥位保持不變的情況下,鍋爐正常升負(fù)荷速率為1. 74MW/min.如果在升負(fù)荷前先提高一次風(fēng)壓1.0kPa,鍋爐升負(fù)荷速率為3.29MW/min;在先提高一次風(fēng)壓1.0kPa(即提高瞬時(shí)一次風(fēng)量,改善一次風(fēng)系統(tǒng)的傳熱以提高一次風(fēng)系統(tǒng)磨煤機(jī)的干燥出力),同時(shí)適當(dāng)調(diào)整(開(kāi)大)汽輪機(jī)的閥位以維持主蒸汽壓力基本不變,鍋爐升負(fù)荷速率為4.09MW/min.增大上層燃燒器給煤量時(shí)鍋爐升負(fù)荷速率為1.24MW/min,增大下層燃燒器給煤量時(shí)鍋爐升負(fù)荷速率為0.73MW/min.相對(duì)而言,增大上層燃燒器時(shí),鍋爐的升負(fù)荷速率更快。在升負(fù)荷前,如果先增大送風(fēng)量,則鍋爐升負(fù)荷速率為0.55MW/min.由于更多的送風(fēng)進(jìn)人爐膛帶走熱量,鍋爐的升負(fù)荷速率更低。
隨著機(jī)組負(fù)荷的升高,鍋爐的變負(fù)荷速率減小。這是因?yàn)闄C(jī)組負(fù)荷較高時(shí),磨煤機(jī)人口的熱風(fēng)擋板已經(jīng)全開(kāi),冷風(fēng)擋板已經(jīng)全關(guān),磨煤機(jī)出口溫度隨著給煤量的增加降低,進(jìn)人爐膛的煤粉水分增大,大量的水分進(jìn)人爐膛升溫,需要吸收更多的熱量,煤粉的著火熱更大,會(huì)減小鍋爐的變負(fù)荷速率。
在機(jī)組需要快速升負(fù)荷時(shí),先提高一次風(fēng)壓,即一次風(fēng)量,提高一次風(fēng)瞬時(shí)干燥出力,然后增加給煤量,增加進(jìn)人爐膛的煤粉量,另一方面可以維持或者提高磨煤機(jī)出口溫度,避免磨煤機(jī)出口煤粉水分的增大,減少煤粉中水分進(jìn)人爐膛的吸熱。先提高一次風(fēng)壓,可以增大鍋爐的升負(fù)荷速率。此外,如果鍋爐的氧量合適,可以短期內(nèi)不增加送風(fēng)量。適當(dāng)優(yōu)先增加上層燃燒器的給煤量。這樣可以提高鍋爐的升負(fù)荷速率。
同樣的道理,在機(jī)組需要快速減負(fù)荷時(shí),先降低一次風(fēng)壓,然后減少給煤量。適當(dāng)增加二次風(fēng)量,優(yōu)先減少上層燃燒器的給煤量。這樣可以提高鍋爐的降負(fù)荷速率。
在冬季寒冷季節(jié),由于環(huán)境溫度低,500MW以上負(fù)荷時(shí),為了提高磨煤機(jī)的干燥出力,維持磨煤機(jī)出口溫度60°C以上,需要維持較大的一次風(fēng)量,此時(shí)一次風(fēng)機(jī)出力已基本達(dá)到額定,因此利用一次風(fēng)壓調(diào)節(jié)來(lái)提高鍋爐變負(fù)荷的手段基本難以實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)升負(fù)荷試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果,建議機(jī)組協(xié)調(diào)投運(yùn)時(shí),負(fù)荷變化率最大不超過(guò)56MW/min.且升負(fù)荷前先提高一次風(fēng)壓,降負(fù)荷時(shí)先降低一次風(fēng)壓。
4結(jié)論由于褐煤的揮發(fā)分很高,考慮到制粉防爆的要求,中速磨煤機(jī)的出口溫度一般為60C65C,并且此要求很?chē)?yán)格,這樣就客觀上造成磨煤機(jī)變負(fù)荷能力低。
由于一次風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),冷風(fēng)門(mén)擋板為重點(diǎn),一次風(fēng)干燥出力沒(méi)有等量造成磨機(jī)系統(tǒng),給煤量變化能力低。
通過(guò)鍋爐的變負(fù)荷試驗(yàn),可以得出如下結(jié)論:在機(jī)組需要快速升負(fù)荷時(shí),先提高一次風(fēng)壓,然后增加給煤量可以提高鍋爐的升負(fù)荷速率。如果鍋爐的氧量基本合適,可以短期內(nèi)不增加送風(fēng)量。適當(dāng)優(yōu)先增加上層燃燒器的給煤量。
這樣可以提高鍋爐的升負(fù)荷速率。建議機(jī)組協(xié)調(diào)投運(yùn)時(shí),負(fù)荷變化率最大不超過(guò)56MW/mn.且升負(fù)荷前先提高一次風(fēng)壓,降負(fù)荷時(shí)先降低一次風(fēng)壓。