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670t/h褐煤鍋爐燃燒調(diào)整試驗分析及優(yōu)化運行

發(fā)布日期:2018/6/22
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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670t/h褐煤鍋爐燃燒調(diào)整試驗分析及優(yōu)化運行

  油田熱電廠2鍋爐近期存在排煙溫度偏高,灰渣、飛灰含碳量偏高現(xiàn)象,導(dǎo)致鍋爐效率下降。為找到影響鍋爐效率的主要因素,尋求合理的運行方式,對該爐進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗。通過調(diào)整分離器擋板開度、磨煤機(jī)出口溫度調(diào)節(jié)、煤粉分配擋板開度調(diào)整、二次風(fēng)擋板優(yōu)化調(diào)整、鍋爐變氧量等一系列試驗,在對數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化運行調(diào)整,掌握了鍋爐運行的特點,基本解決了存在的問題,提出了…

  油田熱電廠2鍋爐近期存在排煙溫度偏高,灰渣、飛灰含碳量偏高現(xiàn)象,導(dǎo)致鍋爐效率下降。為找到影響鍋爐效率的主要因素,尋求合理的運行方式,對該爐進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗。通過調(diào)整分離器擋板開度、磨煤機(jī)出口溫度調(diào)節(jié)、煤粉分配擋板開度調(diào)整、二次風(fēng)擋板優(yōu)化調(diào)整、鍋爐變氧量等一系列試驗,在對數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化運行調(diào)整,掌握了鍋爐運行的特點,基本解決了存在的問題,提出了優(yōu)化運行的方式,提高了鍋爐效率。

  油田熱電廠2鍋爐為n型布置的固態(tài)排渣煤粉爐,采用六臺FM340.820型風(fēng)扇磨直吹式制粉系統(tǒng),下層燃燒器為水平濃淡燃燒器,六角切圓布置,制粉系統(tǒng)以高溫爐煙和熱風(fēng)兩種介質(zhì)作為干燥劑干燥原煤,設(shè)計煤種為扎賚諾爾褐煤。

  2試驗工況的選定和實施針對2爐甲、乙側(cè)排煙溫度偏差大,甲側(cè)排煙溫度偏高的實際情況,進(jìn)行了以下幾項試驗。①在額定負(fù)荷下,對制粉的煤粉分配擋板進(jìn)行調(diào)整。0)在額定負(fù)荷下,進(jìn)行變氧量試驗,測量每種工況下的鍋爐主要參數(shù)以及飛灰、爐渣含碳量。⑶鍋爐額定負(fù)荷下進(jìn)行二次風(fēng)配風(fēng)方式調(diào)整試驗。⑷在額定負(fù)荷下改變磨煤機(jī)出口溫度,測量每種工況的主要參數(shù)進(jìn)行分析對比。

  3影響鍋爐效率的因素分析煤粉擋板開度的改變,意味著三層一次風(fēng)管道的煤粉濃度和一次風(fēng)率的改變,直接影響火焰中心的高低。一般情況下,上層擋板開度增大,火焰中心上移,爐膛出口煙溫升高,排煙溫度升高,飛灰可燃物含量增大,鍋爐效率下降;反之結(jié)果相反。

  煤粉分配擋板試驗結(jié)果如表1、表2所示:從以上試驗結(jié)果的比較可以得出,組合方式2為煤粉分配器最佳組合方式。

  通過不同氧量下的測量數(shù)據(jù),找到最佳過�?諝饬�。

  氧量的變化典型數(shù)據(jù)如表3:表3變氧量調(diào)整數(shù)據(jù)釀項目單位工況1工況2工況3氧量修正后排煙溫度修正后鍋爐效率從試驗數(shù)據(jù)可以看出:鍋爐運行中爐膛出口氧量保持在3.5%左右最佳,再繼續(xù)提高爐膛出口氧量對鍋爐燃燒不但無益,反而使鍋爐排煙溫度升高、增加鍋爐排煙熱損失。

  在入爐總風(fēng)量不變的情況下,改變二次風(fēng)門的開度,形成不同的配風(fēng)效果。配風(fēng)方式見表4改變二次風(fēng)配風(fēng)方式調(diào)整工況試驗結(jié)果見表煤粉氣流進(jìn)入爐膛后,吸收高溫?zé)煔鉄嵋约笆艿綘t膛高溫火焰輻射熱,使煤粉氣流被迅速加熱,當(dāng)加熱到一定溫度時,煤粉氣流開始著火,此溫度稱為著火溫度。煤粉氣流從初始溫度加熱至著火溫度的過程稱為著火過程,該過程吸收的熱量稱為著火熱。提高一次風(fēng)溫,可以減少著火熱,從而促使煤粉加快著火。試驗時首先將磨煤機(jī)出口溫度提高110,排煙溫度變化不明顯。再試圖將磨煤機(jī)出口溫度提高到120時(制粉系統(tǒng)熱風(fēng)基本全關(guān))磨煤機(jī)出口溫度不斷升高,此時運行人員開熱風(fēng)門試圖降低磨煤機(jī)出口溫度,但此時磨煤機(jī)內(nèi)煤粉卻發(fā)生自燃,因此終止了試驗。

  該項試驗說明:目前配置的制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)出口溫度控制在110以內(nèi)運行是比較安全可靠的,繼續(xù)提高磨煤機(jī)出口溫度將存在煤粉自燃和爆炸的危險。

  通過前期一系列調(diào)整試驗,運行人員根據(jù)試驗得出的優(yōu)化燃燒調(diào)整建議進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行鍋爐熱效率的測試,得到數(shù)據(jù)如表6:表6優(yōu)化方式下的鍋爐效率通過燃燒調(diào)整試驗,對2爐的運行狀況和特點有了基本的掌握,得出了在630t/h鍋爐負(fù)荷下的優(yōu)化運行方式。

  4.1經(jīng)測試分離器擋板位于3格位置,煤粉最細(xì)(R90為29.76%),對應(yīng)磨煤機(jī)單耗也較小為13.45kwh/t.建議運行中分離器擋板開度為3格。

  4.2通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗得出鍋爐最優(yōu)運行方式為:煤粉分配器位置為上50%、中50%、下100%;爐膛出口氧量保持在3.5%左右;二次風(fēng)采用均等配風(fēng)方式。

  4.3磨煤機(jī)出口溫度在保證磨煤出力的前提下維持在120左右。當(dāng)燃煤揮發(fā)份較高時,也應(yīng)盡量保持磨煤機(jī)出口溫度在110左右。當(dāng)磨煤機(jī)出口溫度低于80時應(yīng)適當(dāng)降低鍋爐負(fù)荷,否則會造成鍋爐熱效率下降。

  高速風(fēng)扇磨煤機(jī)所磨制的煤粉均勻性較差,如果燃燒工況組織不佳,會加大飛灰可燃物的含量,排煙溫度升高,導(dǎo)致燃燒效率下降。因此在運行調(diào)整時要盡量保持較高的二次風(fēng)溫和二次風(fēng)速,盡量提高一次風(fēng)溫,使煤粉迅速著火N燃燒完全。

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