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分層燃燒技術(shù)在鍋爐上的應(yīng)用

發(fā)布日期:2018/2/8
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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分層燃燒技術(shù)在鍋爐上的應(yīng)用

1刖S -13型,屬于單面著火鍋爐,對燃煤要求較高,對煤種的適應(yīng)能力差,需選擇優(yōu)質(zhì)燃煤,而且熱效率低。其主要原因是燃燒技術(shù)落后,鍋爐設(shè)備老化,裝備陳舊。而分層燃燒技術(shù)是一種新的燃燒技術(shù),能有效改善鍋爐的燃燒工況,提高鍋爐熱效率。本文就分層燃燒技術(shù)在鍋爐改造的應(yīng)用加以闡述。   2鏈條鍋爐現(xiàn)狀-1.3型鏈條鍋爐3臺,屬單面著火,給煤方式是:煤倉里的新煤借助自身重量通過可以…

1刖S -13型,屬于單面著火鍋爐,對燃煤要求較高,對煤種的適應(yīng)能力差,需選擇優(yōu)質(zhì)燃煤,而且熱效率低。其主要原因是燃燒技術(shù)落后,鍋爐設(shè)備老化,裝備陳舊。而分層燃燒技術(shù)是一種新的燃燒技術(shù),能有效改善鍋爐的燃燒工況,提高鍋爐熱效率。本文就分層燃燒技術(shù)在鍋爐改造的應(yīng)用加以闡述。

  2鏈條鍋爐現(xiàn)狀-1.3型鏈條鍋爐3臺,屬單面著火,給煤方式是:煤倉里的新煤借助自身重量通過可以升降的煤閘板調(diào)節(jié)煤層厚度,從煤倉落在爐排上隨爐排一起緩慢移動進入爐膛,空氣從爐排下面通入,與燃料供給方向垂直相交,進入爐膛的煤是依靠爐膛內(nèi)熱輻射和高溫?zé)煔鈴纳喜考訜崾姑焊稍�、干餾和著火。這種給煤方式和燃燒有以下不足:因煤的粒度不均勻,在煤層的同一斷面上顆粒度不一致,導(dǎo)致煤層通風(fēng)量不等,造成火床燃燒不均衡,燃燒著火不同步,火焰高度不齊,煤層燃燼時間不一致,燃燒工況不佳。

  因煤顆粒大小不一,細煤未填入煤塊之間,使燃燒層導(dǎo)熱性能變差,延緩了著火和燃燒過程,而且煤被擠壓得很密實,煤層間通風(fēng)阻力大,空氣和煤不能充分接觸,影響燃燒強度。

  由于鏈條爐屬單面引火的爐子,著火條件差,主要依靠前拱熱輻射和前后拱導(dǎo)流的高溫?zé)煔�,使細小灼熱的碳粒形成火雨落在未著火的煤層上�?/P>

  對煤種適應(yīng)范圍較窄,對煤質(zhì)變化十分敏感,必須選用優(yōu)質(zhì)燃煤。對燃煤的技術(shù)指標(biāo)要求是類煙煤即:應(yīng)用基灰分矣15%,應(yīng)用基水分矣10%,應(yīng)用基揮發(fā)分20%~40%,灰熔點>1250,應(yīng)用基低位發(fā)熱值>給煤系統(tǒng)及煤倉容易堵塞。

  3分層燃燒技術(shù)裝置的主要結(jié)構(gòu)和特點分層燃燒技術(shù)的工作原理是利用機械篩分的方法。該技術(shù)裝置主要由給煤滾筒、篩網(wǎng)組成,并配置安全離合器、卡塞故障報警裝置、自動刮煤器等。該技術(shù)裝置結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠。

  分層燃燒技術(shù)裝置的特點:煤倉里的燃煤經(jīng)分層給煤裝置的滾筒疏松后,再經(jīng)機械篩分,使得大顆粒的煤先落在爐排上、中顆粒落在大顆粒上、小顆粒及煤粉落在最上面,在進人爐膛前自動形成了下大上小的煤層,煤層疏松,煤粒之間間隙得到保留,減少了煤層的通風(fēng)阻力,并且煤層通風(fēng)均勻,增加了單位面積通風(fēng)量。由于煤層通風(fēng)良好,小顆粒煤及煤粉在火床上呈跳躍半懸浮狀態(tài)燃燒,有效地避免了爐排上出現(xiàn)火口和燃燒不均的現(xiàn)象。另外,煤粉在煤層表面容易著火,明顯改善了煤層的著火條件,提高了火床熱強度和煤層的燃燼速度。

  4改造后的使用效果及分析4.1改造后的使用效果該分層給煤裝置于i998年10月在我廠1工業(yè)鍋爐安裝完畢,并于11月投入運行。從改造后的運行情況和熱工測試來看,改造比較成功,效果明顯,主要有以下幾個方面:由于分層明顯,煤層疏松,燃燒平穩(wěn),鍋爐升壓速度加快;由于改善了鍋爐的燃燒工況,燃燒充分,鍋爐渣含碳降低;煤層通風(fēng)阻力減小,送風(fēng)量和過剩空氣系數(shù)減小,降低了排煙熱損失;因送風(fēng)量和和過�?諝庀禂�(shù)減小,降低了鼓風(fēng)機、排風(fēng)機的電能消耗;煤倉易堵塞的現(xiàn)象減少,減輕了工人的勞動強度;分層效果好,爐排的漏煤減少,機械不完全燃燒損失降低,同時減輕機械設(shè)備的磨損。

  改造前、后1鍋爐運行的數(shù)據(jù)比較見表1和表2所示表1改造前1鍋爐的運行數(shù)據(jù)蒸汽流量蒸汽壓力爐膛出口省煤器排煙溫度表2改造后1鍋爐的運行數(shù)據(jù)時間蒸汽流量(t/h)蒸汽壓力(表壓MPa)爐膛出口省煤器排煙溫度進口煙溫(t)a)比較表1、表2中鍋爐的運行數(shù)據(jù)可以看出:加裝分層給煤裝置后,由于煤的燃燒強化、爐膛溫度升高,在相同負荷下改造后較改造前省煤器進口煙溫升高30 ~40但相應(yīng)排煙溫度并未升高,因此有效提高了鍋爐熱效率。

  改造前、后1鍋爐渣含碳對比見表3.表3改造前、后1鍋爐渣含碳比較改造前改造后時間渣含碳時間渣含碳(平均值)(平均值13.0)從表3可以看出,改造后比改造前1鍋爐渣含碳降低了5.21%. 4.2鍋爐熱效率提高計算因本次改造前、后鍋爐的熱效率均未進行測試,沒有直接的結(jié)果。但從改造前、后鍋爐渣含碳的降低可以計算鍋爐熱效率的提篼。改造前鍋爐渣含碳為18.21%,改造后鍋爐渣含碳為13.0%,鍋爐渣含碳降低了5.21%,并取燃煤進行工業(yè)分析結(jié)果為:應(yīng)用基低位發(fā)熱值21160k/kg、應(yīng)用基灰分17. 86%、應(yīng)用基灰分12.0%、應(yīng)用基揮發(fā)分24.35%.根據(jù)鍋爐機組的熱力計算方法進行計算,取爐渣灰分占總灰分的百分比為80%,則鍋爐熱效率的提高值為:另外,鍋爐經(jīng)改造后,煤層的通風(fēng)阻力減小,在相同負荷下,鍋爐鼓風(fēng)機、排風(fēng)機的擋板開度相應(yīng)減小,則過�?諝庀禂�(shù)也相應(yīng)降低。據(jù)許多測試資料表明,改造后鍋爐出口的過�?諝庀禂�(shù)可降低0.3 0.5,鼓風(fēng)機、排風(fēng)機的電能消耗降低1%~15%.而過�?諝庀禂�(shù)每降低0.1,則鍋爐熱效率可提篼0.6%.改造后鍋爐過�?諝庀禂�(shù)降低取0.3時,鍋爐熱效率可提高1.8%.因此,經(jīng)改造后鍋爐的熱效率可提高3.42%.根據(jù)資料,鍋爐熱效率每提高1%,煤耗可下降2%,鍋爐年耗煤量為20382t(鍋爐設(shè)計耗煤2.3268t/h),運行一年可節(jié)煤:4.3電能消耗減少計算從前面知道,鍋爐經(jīng)改造后,因爐內(nèi)煤層通風(fēng)阻力減小,過�?諝庀禂�(shù)降低,鍋爐鼓風(fēng)機、排風(fēng)機的電能消耗可降低10%~15%,取12.5%,鼓風(fēng)機、排風(fēng)機的電能消耗可降低10% ~15%,取12.5%,鼓風(fēng)機、排風(fēng)機的功率分別為:40、95kW,則運行一年可節(jié)電:5分層燃燒技術(shù)裝置運行中的問題及改進方法分層燃燒技術(shù)裝置在我廠鍋爐運行中取得了一定成效,但由于分層燃燒裝置在設(shè)計制造中存在不同程度的弊病,因而在實際運行中暴露出一些問題和不足,比如:活動煤閘板不靈活、煤層厚度不均勻,調(diào)整不方便、煤易自流到爐排上形成堆積等。

  針對在實際運行中出現(xiàn)的問題,可進行如下一些改進:在滾筒的前側(cè)設(shè)置類似于老鷹鐵的阻煤板,以解決在滾筒停止時煤自流到爐排上形成堆積的問題,同時該阻煤板能起到刮除在滾筒的粘煤和雜物的作用。

  將固定篩改為機械振動篩,使煤層在爐排上形成更均勻下大上小的無級分層。

  活動煤閘板由直板式改為弧形,可靈活控制煤層厚度及均勻性,減少大塊煤卡塞的現(xiàn)象。

  6結(jié)束語綜上所述,分層燃燒技術(shù)在鍋爐進行改造應(yīng)用后,改善了鍋爐的燃燒工況,提高了鍋爐的熱效率和降低了鍋爐渣含碳,取得了較好的節(jié)能效果和經(jīng)濟效益,值得進一步推廣應(yīng)用。

 �。ㄉ辖拥�13頁)量;加快山西鋁廠的間接加熱連續(xù)脫硅節(jié)能新工藝改造;利用新型水處理技術(shù)回收利用蒸發(fā)回水;引進高效汽水加熱器,提高熱水槽的蒸汽利用率。

  3.7提離熱電鍋爐效率加強對鍋爐入爐煤的計量,將鍋爐的煤耗鈉入日常考核中。提高鍋爐自動化水平,使鍋爐經(jīng)濟篼效運行,降低二次能源的轉(zhuǎn)換損失。

  4結(jié)語山西鋁廠經(jīng)過10余年的發(fā)展,產(chǎn)品產(chǎn)量以及節(jié)能工作均有了很大的進步,但與同行業(yè)、與設(shè)計值相比,節(jié)能潛力仍然很大,只要從技術(shù)進步、科學(xué)管理、高效節(jié)能設(shè)備推廣應(yīng)用等三個方面采取有效措施,相信山西鋁廠的能源消耗會有更大的進步。

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