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非鈉類(lèi)高效鍋爐水處理劑的工業(yè)應(yīng)用
非鈉類(lèi)高效鍋爐水處理劑的工業(yè)應(yīng)用
非鈉類(lèi)高效鍋爐水處理劑的工業(yè)應(yīng)用張英倪喜明2(1.中國(guó)石油遼河石化分公司,遼寧盤(pán)錦124022;2.中國(guó)石油遼河油田電力集團(tuán),遼寧盤(pán)錦124022)避免地帶來(lái)大量含磷廢水外排,既浪費(fèi)了能源,增加了污水排放量,又嚴(yán)重影響了裝置穩(wěn)定運(yùn)行。某煉廠的催化裂化裝置產(chǎn)汽鍋爐在應(yīng)用非鈉類(lèi)水處理劑之前,存在氨水揮發(fā)造成除鹽水熱力除氧時(shí)pH值偏低和蒸汽攜帶Na+導(dǎo)致汽輪機(jī)結(jié)鹽積垢的問(wèn)題。嘗試組合使用WPLT-C105和WPLT-H201兩種非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑,以替代單純使用磷酸鈉藥劑。為期3個(gè)月的應(yīng)用期內(nèi),WPLT-C105和WPLT-H201分別按15~30mg/L和20~25mg/L比例注入到鍋爐水中,共消耗藥劑約5.75t;爐水和蒸汽品質(zhì)穩(wěn)定,鍋爐的總排污率從應(yīng)用前的7%降低到3%;避免了蒸汽攜帶Na+導(dǎo)致汽輪機(jī)結(jié)鹽積垢問(wèn)題,有效控制由CO2引起的腐蝕問(wèn)題和硅夾帶現(xiàn)象;創(chuàng)造效益29.95萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益良好。
1前言電力、煉化企業(yè)通過(guò)產(chǎn)汽鍋爐產(chǎn)生不同壓力等級(jí)的蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)做功,用于發(fā)電或直接提供轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備所需動(dòng)力,鍋爐的運(yùn)行狀態(tài)對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益影響較大。對(duì)于鍋爐而言,控制爐水的pH值是有效的防腐手段。對(duì)于汽輪機(jī)而言,控制良好的蒸汽品質(zhì)可以有效避免結(jié)鹽積垢。通常情況下,一般采用加入磷酸鈉(NagPO、六偏磷酸鈉等鈉系強(qiáng)堿弱酸鹽來(lái)實(shí)現(xiàn)鍋爐水pH值的控制由于此類(lèi)物質(zhì)的加入,不可避免地帶來(lái)含磷廢水外排和蒸汽Na+超標(biāo)引起的汽輪機(jī)結(jié)鹽積垢問(wèn)題。
某煉廠的催化裂化裝置中包含了一套余熱兼動(dòng)力的鍋爐。該鍋爐除自產(chǎn)75t/h的3.8MPa過(guò)熱蒸汽外,同時(shí)還產(chǎn)5t/h中壓飽和蒸汽(3.8MPa),并預(yù)熱催化裝置外取熱器、油漿蒸汽發(fā)生器等產(chǎn)汽設(shè)備25t/h的除氧水。在應(yīng)用非鈉類(lèi)水處理劑之前,裝置存在兩個(gè)問(wèn)題:一是除鹽水在經(jīng)熱力除氧時(shí),為調(diào)控pH值而加入的氨水在熱作用下?lián)]發(fā),造成爐水pH值偏低;二是鍋爐采用直接向過(guò)熱蒸汽中噴入中壓飽和除氧水的面式噴淋式減溫器來(lái)控制過(guò)熱蒸汽的溫度,使用Na3PO4調(diào)控爐水pH值帶入的Na+隨除氧水噴入蒸汽而被攜帶進(jìn)入汽輪機(jī)中,導(dǎo)致機(jī)組結(jié)鹽(見(jiàn)表1),汽輪機(jī)曾一度因結(jié)鹽而導(dǎo)致停機(jī)。
表1汽輪機(jī)葉片所結(jié)垢樣分析項(xiàng)目含量,%實(shí)驗(yàn)方法X-射線熒光法硝酸銀滴定法(GB磷鉬酸銨比色法鉬藍(lán)比色法(GB/T上述的兩個(gè)問(wèn)題形成一組矛盾:為提高pH值需加入更多的Na3PO4,這又勢(shì)必加劇汽輪機(jī)結(jié)鹽速率,裝置不得不采取加大排污來(lái)應(yīng)對(duì),造成鍋爐排污率高達(dá)7%,既浪費(fèi)了能源,又增加了污水排放量。為解決這一矛盾,組合使用了非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑WPLT-C105和WPLT-H201,以期穩(wěn)定調(diào)控爐:張英,高級(jí)工程師,1997年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院石油化工系石油加工專(zhuān)業(yè),目前主要從事石油煉制的科研與生產(chǎn)管理工作,曾參與的“重油催化裂化反應(yīng)系統(tǒng)高效進(jìn)料裝備技術(shù)的開(kāi)發(fā)與工業(yè)應(yīng)用”項(xiàng)目獲2010年度中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和教育部科技成果一等獎(jiǎng)。
實(shí)驗(yàn)組10組鍋爐水pH值分析結(jié)果應(yīng)用;11應(yīng)用后水pH值和蒸汽品質(zhì)。
2非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑的工業(yè)應(yīng)用過(guò)程WPLT-C105和WPLT-H201分別為液體型除氧鈍化劑和緩蝕阻垢劑。其中,WPLT-H201含有全有機(jī)聚合物和高效分散劑。二者組合使用,有助于控制凝汽器系統(tǒng)中由C02引起的腐蝕問(wèn)題,有效防止結(jié)垢、腐蝕問(wèn)題的產(chǎn)生;對(duì)硅有良好的增溶性能,防止硅夾帶現(xiàn)象,減少聚合硅的產(chǎn)生;可以穩(wěn)定鍋爐水pH值,消除使用常規(guī)鈉系磷酸鹽藥劑帶來(lái)的負(fù)面影響;保持鍋爐內(nèi)部清潔,提高傳熱效率,對(duì)鍋爐金屬有鈍化效果。
止,應(yīng)用過(guò)程為期3個(gè)月(90d)。準(zhǔn)備WPLT-C105和WPLT-H201各3t,至試驗(yàn)結(jié)束時(shí),共消耗藥劑約5.75t.兩種藥劑利用Na3P4加注系統(tǒng)調(diào)配加注。以單位水量為基準(zhǔn),WPLT-C105按15~30mg/L比例注入到鍋爐給水泵入口;WPLT-H201按20~25mg/L比例注入到泵出口;然后,兩種藥劑在管道內(nèi)混合,進(jìn)入各個(gè)產(chǎn)汽汽包。
3應(yīng)用效果評(píng)價(jià)3.1爐水pH值調(diào)控性能評(píng)價(jià)應(yīng)用水處理劑前后,鍋爐水pH值的分析頻次均為每周一次�?紤]到應(yīng)用初期爐水置換需要一定的時(shí)間,對(duì)扣除置換期后的10組鍋爐水pH值分析結(jié)果和應(yīng)用前pH值分析結(jié)果進(jìn)行了比較(見(jiàn))。從可以看出,應(yīng)用非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑可以有效提高爐水pH值,其平均值從應(yīng)用前的7.31提高到細(xì)3.2蒸汽品質(zhì)調(diào)控性能評(píng)價(jià)表2列出了非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑應(yīng)用前后10周內(nèi)蒸汽Na+、SiO含量的周平均值。從表2可以明顯看出:①在應(yīng)用鍋爐水處理劑之前,鍋爐所產(chǎn)蒸汽品質(zhì)較差,Na+含量平均74.27pg/g,Si02含量平均79.00pg/g,遠(yuǎn)高于不大于15pg/g和不大于20pg/g的控制指標(biāo);②應(yīng)用非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑后,蒸汽品質(zhì)得到極大改善,Na+和Si02含量均值分別僅為4.35pg/g和15.20pg/g,均值降幅分別約94.14%和80.76%.表2蒸汽品質(zhì)分析g/g項(xiàng)目應(yīng)用前應(yīng)用后第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周第9周第10周平均值3.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)應(yīng)用非鈉類(lèi)鍋爐水處理劑后,鍋爐排污頻率由每2h―次延長(zhǎng)到每8h―次(每次持續(xù)時(shí)間30s),鍋爐的總排污率從應(yīng)用前的7%降低到3%.247°C的飽和水的焓值為1074.3k/kg,3.82MPa、247°C的飽和蒸汽焓值為2801.6k/kg,二者熱量折算系數(shù)為0.383,減排水量等量轉(zhuǎn)化為蒸汽;蒸汽單價(jià)為145元/t,除氧水單價(jià)為17元/t;鍋爐給水量按100t/h,以3個(gè)月應(yīng)用期(2160h)計(jì)算,則經(jīng)濟(jì)效益為:節(jié)省磷酸鈉藥劑費(fèi)用為0.6萬(wàn)元;消耗非鈉水處理藥劑5.75t,總價(jià)27.7萬(wàn)元;元)。
4結(jié)論鈉類(lèi)鍋爐水處理劑,在調(diào)控爐水和蒸汽品質(zhì)方面要優(yōu)于單純使用磷酸鈉藥劑,質(zhì)量控制更為平穩(wěn);可以有效降低裝置排污率,經(jīng)濟(jì)效益良好;由于不含Na+,可以避免汽輪機(jī)結(jié)鹽積垢問(wèn)題于彤,李延民,李宇新,等。無(wú)公害的高分子聚合物替代磷酸鹽作鍋爐水處理劑的研究。應(yīng)用能源技術(shù),2000,64(4):38-39.