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朔州40噸熱水15噸鍋爐爐排配件怎樣維修及養(yǎng)護【大泰金屬】

發(fā)布日期:2020/8/24
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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朔州40噸熱水15噸鍋爐爐排配件怎樣維修及養(yǎng)護【大泰金屬】

朔州15噸鍋爐爐排配件知識 鍋爐配件在鍋爐的使用中有著重要作用,其配件的性能直接影響鍋爐的使用,常見的有省煤器、吹灰器、省煤器煙道、爐墻等在節(jié)能減排方面、企業(yè)生產(chǎn)成本方面有著重要意義。鍋爐配件的正確使用提高了鍋爐運行的經(jīng)濟性,提高了鍋爐效率。 空氣預(yù)熱器是影響鍋爐運行的重要配件。空氣預(yù)熱器內(nèi)大量積灰、堵灰,嚴重影響了空氣與煙氣的換熱,致使鍋爐效率大副下降…

朔州15噸鍋爐爐排配件知識


鍋爐配件在鍋爐的使用中有著重要作用,其配件的性能直接影響鍋爐的使用,常見的有省煤器、吹灰器、省煤器煙道、爐墻等在節(jié)能減排方面、企業(yè)生產(chǎn)成本方面有著重要意義。鍋爐配件的正確使用提高了鍋爐運行的經(jīng)濟性,提高了鍋爐效率。 空氣預(yù)熱器是影響鍋爐運行的重要配件�?諝忸A(yù)熱器內(nèi)大量積灰、堵灰,嚴重影響了空氣與煙氣的換熱,致使鍋爐效率大副下降,排煙溫度持續(xù)上升,不得已造成停爐進行處理。低溫結(jié)露金屬腐蝕,已影響到空氣預(yù)熱器的整體壽命。為了消除空氣預(yù)熱器的漏風,在鍋爐停運后認真進行一次漏風試驗,對空預(yù)器進行查漏及時消除漏風點。在送風機、一次風機進入空氣預(yù)熱器之前的風道中加裝暖風器系統(tǒng),采用盡可能提高空氣預(yù)熱器的入口風溫在20℃以上。 鍋爐配件的種類很多,而且為了提高性能以及安全方面的要求,對鍋爐配件的要求也不斷增加,所以生產(chǎn)技術(shù)要不斷提高,結(jié)合先進科技,提高設(shè)備的性能。




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朔州15噸鍋爐爐排配件新聞


勝利煉油廠高壓鍋爐補給水系統(tǒng),是將除鹽水站的二級除鹽水引至一催化裂化裝置換熱器210/1,2進行加熱,然后再進入除氧器。加熱后,使水溫由4°c升高至1ro°c左右。該補給水系統(tǒng)運行中,催化裂化裝置換熱器210,2管束發(fā)生了腐蝕泄漏,換熱器管束材質(zhì)為20號鋼,并已使用了幾年。后來,將該換熱器管束材質(zhì)改換成了不銹鋼管束,徹底解決了冷210八,2換熱器腐蝕泄漏問題。

由于冷210八,2換熱器管束的腐蝕泄漏,人們對于鍋爐補給水系統(tǒng)管道的腐蝕,特別是對冷210八,2換熱器出口500m長的補給水管道也感到擔心。利用煉廠南區(qū)停工檢修的機會,對這一補給水管道的腐蝕情況進行了檢查鑒定。

2鍋爐補給水系統(tǒng)管道的腐蝕造成金屬腐蝕的因素可分為金屬本身的內(nèi)在因素和周圍介質(zhì)的外在因素兩個方面。這里只討論補給水對金屬腐蝕的外在因素。

勝利煉油廠高壓鍋爐補給水是由煉廠南區(qū)除鹽水站提供的二級除鹽水,其水質(zhì)情況為:電導< 18us/cm,桂酸根16~20ug/L,pH值8.8~9.3.由于除鹽水站的二級除鹽水系統(tǒng)采用的是真空除氣方式,所以補給水中的溶解氧和游離二氧化碳與大氣除氣方式相比,要小得多。大氣狀態(tài)下水中的溶解氧含量為5375/L,而補給水中溶解氧含量為55%/L,游離二氧化碳含量為2Cmg/L盡管補給水中溶解氧和二氧化碳含量很低,但是這兩種氣體仍然會使補給水系統(tǒng)金屬管道產(chǎn)生腐蝕,且水溫越高,腐蝕速度越快(見)。

從圖i中看出,提高水中溶解氧和二氧化碳的濃度,升高溫度,均可加快腐蝕速度。因為氧的電極電位高,易形成陰極,侵蝕性強;二氧化碳使水呈酸性,破壞保護膜。水溫升高時,各種物質(zhì)在水中擴散速度加快,水的電阻降低,加速了腐蝕電池陰陽兩極的電極過程。在密閉系統(tǒng)中,腐蝕隨溫度升高而加劇。這種腐蝕特征為:金屬表面沒有腐蝕產(chǎn)物,金屬材料均勻減薄。

3補給水系統(tǒng)管道腐蝕情況檢查1和2―2處各割取長約300mm的管段。將割取的兩段管軸向剖開,進行外觀檢查并用游標卡尺測厚。

油廠熱電車間副主任,工程師,從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

3.1檢查情況外觀情況:管內(nèi)壁光滑,沒有腐蝕產(chǎn)物,屬于均勻腐蝕。

20號鋼。

處:上半部iax=處:上半部ax=下半部ax= 3.2技術(shù)分析(1)測量結(jié)果分析:從測厚情況看,該補給水系統(tǒng)管道投用5年,在1一1處管壁減薄2.1mm,實際腐蝕速度為0.42mm/a;在2― 2處管壁減薄1.5mm,實際腐蝕速度為0.3mm/a.按(〈石油化工企業(yè)管道設(shè)計器材選用通則》規(guī)定,根據(jù)金屬材料的腐蝕速度,管道金屬材料的耐腐蝕能力可分為下列四類:年腐蝕速率不超過0.05mm/a的材料為充分耐腐蝕材料;年腐蝕速率為0.05~0.1mm/a的材料為耐腐蝕材料;年腐蝕速率為0. 1~0.5mm/a的材料為尚耐腐蝕材料;年腐蝕速率超過0.5mm/a的材料為不耐腐蝕材料。一般應(yīng)選擇耐腐蝕性和尚耐腐蝕性材料。該高壓鍋爐補給水管線,按照現(xiàn)在的腐蝕速率0.42mm/a,屬于尚耐腐蝕材料,材質(zhì)20號鋼不用變動。

(2)外觀檢查結(jié)果分析:根據(jù)外觀檢查,管內(nèi)壁很光滑,而腐蝕速率又為0.42mm/a按照金屬腐蝕原理和特征,可確認該補給水管道的腐蝕同時具有溶解氧和二氧化碳的腐蝕。按照的曲線可查出,該補給水系統(tǒng)管道的腐蝕速率應(yīng)為0.6 ~0.7mm/a,而實際腐蝕速率為0.42mm/a.致使該補給水管道年腐蝕速率低的主要原因是南區(qū)除鹽水站采用了真空除氣系統(tǒng),其正常真空度為一0.09~一0.096MPa把大氣狀態(tài)的溶解氧5375/L降至15%/L水中二氧化碳含量由56. 2Qmg/L.二級除鹽水箱為浮盤結(jié)構(gòu),除鹽水經(jīng)二級除鹽水箱,水中溶解氧又由15/L增至55g/L.從現(xiàn)在鍋爐補給水系統(tǒng)管道的年腐蝕速率來看,真空除氣效果和二級除鹽水箱密封效果均符合要求。

4運行中應(yīng)注意的問題盡管該補給水系統(tǒng)管道材質(zhì)20號鋼不用更換,但根據(jù)金屬管道的強度計算公式可計算出該管子的理論壁厚約為3.5mm,故該管道按照現(xiàn)在的腐蝕速率0.42mm/a推算,還可再運行7年。

該補給水系統(tǒng)運行中,必須確保南區(qū)除鹽水站真空除氣系統(tǒng)的正常運行和二級除鹽水箱的密封效果,這是控制鍋爐補給水管道腐蝕的主要手段。否則,使用壽命則會大大縮短。



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