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神農(nóng)架鍋爐爐排鑄造廠四爪爐排生產(chǎn)廠家
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神農(nóng)架四爪爐排新聞
隨著價格的飆高,市場對高價接受度開始下降,下游采購意愿較低,臨近周末,市場成交由旺轉(zhuǎn)淡,價格再度向下調(diào)整。五一節(jié)后首個交易周市場整體表現(xiàn)為沖高回落的走勢。
2018年5月4日,蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)為160.5點,比前一周漲2.57%;蘭格鋼鐵長材價格指數(shù)為172.1點,比前一周漲4.39%;蘭格鋼鐵板材價格指數(shù)為149.3點,比前一周漲1.56%。
雖然上周四爪爐排片價格整體沖高回落,這并不意味著上漲通道已經(jīng)被徹底打破,由于市場基本面未發(fā)生質(zhì)的改變,供需面及消息面還是相對利好,因此四爪爐排片價格還有繼續(xù)上漲的空間和條件。
從供需層面來看,目前市場庫存依然處于下降通道。截至5月4日,全國29個重點城市四爪爐排片社會庫存量為1221.85萬噸,比前一周減少55.54萬噸,下降4.35%,比上月同期下降19.14%。這已經(jīng)是社會庫存連續(xù)第8周大幅度下降,說明終端需求的消化能力依然較強。
同時,各地環(huán)保政策紅利繼續(xù)釋放,京津冀鋼鐵產(chǎn)能遠期控制在2億噸,河北、江蘇、江西等地也相繼出臺環(huán)保限產(chǎn)措施,環(huán)�!岸讲楦邏骸辈饺氤B(tài)化,對市場的支撐作用較為明顯。
從市場心態(tài)來看,雖然上周市場走勢整體表現(xiàn)為沖高回落,但回落幅度較為有限,市場抗跌性相對較強,表明市場心態(tài)雖然觀望但并未出現(xiàn)恐慌。另外,目前期現(xiàn)價差仍然在500元左右,在現(xiàn)貨暫未出現(xiàn)大的調(diào)整空間情況下,期貨上行回補缺口的空間存在。
不過,一些變化需要密切關(guān)注。一方面,雖然市場庫存依然處于下降通道,但降速與前幾周相比已開始出現(xiàn)放緩的跡象,表明需求釋放或進入一個臨界期,市場對于高價認可度也在下降。另一方面,由于高利潤始終存在,后期四爪爐排片廠的增產(chǎn)預(yù)期依然較高,對價格持續(xù)上漲有所抑制。最新數(shù)據(jù)顯示,四月中旬中鋼協(xié)會員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為191.12萬噸,旬環(huán)比增加3.52萬噸;全國預(yù)估日均產(chǎn)量243.68萬噸,增加2.55萬噸統(tǒng)計的國內(nèi)中小鋼企高爐開工率也在繼續(xù)上升,保持在84.74%。
神農(nóng)架四爪爐排現(xiàn)貨
爐條 | 鑄鐵 | 325 | *** | 大量 | 大量 | 電議 | *** |
鏈條爐排 | 鑄鐵 | 2.0/h | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | *** |
鏈條爐排 | 鑄鐵 | 8t/h | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | *** |
鏈條爐排 | 鑄鐵 | 18t/h | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | *** |
鱗片爐排 | 鑄鐵 | 14t/h | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | *** |
鱗片爐排 | 鑄鐵 | 34t/h | 國標 | 大量 | 大量 | 電議 | *** |
神農(nóng)架四爪爐排知識
鍋爐改造過程中的安全問3.1煙風(fēng)系統(tǒng)微正壓運行鍋爐改造首先遇到的是通風(fēng)方式的選擇。由于目前中小型燃油氣鍋爐普遍采用單獨送風(fēng)的微正壓運行方式,而且絕大多數(shù)的燃燒器控制系統(tǒng)是按照單獨送風(fēng)的微正壓運行方式設(shè)計的,所以,單獨送風(fēng)的微正壓運行方式往往作為首選方式被采用。
原有的燃煤工業(yè)鍋爐,特別是+型及相似的快裝組裝鍋爐,它們的爐膛是由水冷壁組成,磚墻單薄,保溫簡單,爐膛的密封性和承壓能力均差,改為燃油氣鍋爐后,在正常的運行中,由于爐膛內(nèi)處于微正壓運行狀態(tài),有可能引起高溫?zé)煔馔庑�,而產(chǎn)生不安全因素。此外,旦鍋爐出現(xiàn)故障,還會引起可燃氣體外泄這對燃氣鍋爐尤為嚴重導(dǎo)致更大的事故。極為嚴重的是,爐膛的爐墻已無法承受由于爆炸而產(chǎn)生的強大的壓力,造成破壞性的后果。因此,在鍋爐改造中應(yīng)認真考慮爐墻密封性和外護板的足夠強度,尤其是應(yīng)設(shè)置可靠的防爆裝置。
微負壓運行當(dāng)采取微負壓運行時,鍋爐的控制要根據(jù)負壓送風(fēng)的特性進行設(shè)計。由于原有的爐膛結(jié)構(gòu)的限制,爐膛容積偏大,存在燃燒死角,所以應(yīng)考慮延長燃燒運行時的前后吹掃時間,避免爐膛內(nèi)殘存可燃氣體引起不安全因素。為了提高鍋爐的運行熱效率,也應(yīng)重視爐墻密封性。
3.2通風(fēng)裝置改造后的鍋爐,由于燃燒方式的改變,使整個鍋爐系統(tǒng)的風(fēng)量風(fēng)壓發(fā)生變化后面將提及,因此,原有的設(shè)備通風(fēng)裝置往往已不適用。此外,鍋爐改造選用的燃燒器都是定型產(chǎn)品,如相應(yīng)容量的燃燒器送風(fēng)系統(tǒng)不能提供整個鍋爐系統(tǒng)足夠的壓頭,就需要增加引風(fēng)機裝置,即鼓風(fēng)引風(fēng)的送風(fēng)方式�,F(xiàn)有的燃油鍋爐系統(tǒng)控制設(shè)計都立足于鼓風(fēng)送風(fēng)的基礎(chǔ)上進行制,特別是鍋爐啟動前和停爐后的吹掃階段,可能由于引風(fēng)機風(fēng)門的關(guān)閉,而不能達到預(yù)期的效果,帶來不安全因素,對于燃氣鍋爐更需關(guān)注這問。
鍋爐改造的經(jīng)濟性分析此處的經(jīng)濟分析,作者以鍋殼式的燃油燃氣鍋爐進行比較。
4.1爐膛換熱目前國內(nèi)采用的燃燒器設(shè)備,除少部分燃燒重油火炬相對燃燒輕油的燃燒器噴出的火炬長度較長,油粒子粒度的均勻度較差,油粒燃燒時間較長。要取得最佳的燃燒效果,就應(yīng)有相適應(yīng)的爐膛結(jié)構(gòu)。由前述燃燒方式的解析可知,當(dāng)以層燃爐的爐膛燃燒油或氣時,其爐膛結(jié)構(gòu)偏大,長度偏短,且形狀不規(guī)則,溫度場沿爐膛的長度寬度高度形成截然不同的形態(tài),2.
在層燃爐膛懸浮燃燒,其爐膛的寬度方向有個明顯峰值,即燃燒器的布置位置,爐膛寬度越大,溫度分布越不均勻;沿長度方向相對溫度曲線比較平坦,這是燃燒火炬而導(dǎo)致的。沿高度方向的溫度分布完全取決于燃燒器的布置位置。由于+型鍋爐其爐膛高度較低,特別是4你以下的鍋爐,很多改造的方案將燃燒器布置的位置與爐膛出口窗幾乎處于同水平面。
綜合上述因素,造成爐膛內(nèi)火焰充滿度差,容易形成死角,高溫?zé)煔庠跔t膛停留時間短,單位受熱面4.2對流換熱在燃煤鍋爐的設(shè)計中,對流管束的煙氣流速般設(shè)計在182267,這主要考慮到避免過大的煙管磨損及阻力損失,又能取得較大的放熱系數(shù),有較好的換熱效果。在改燃油或燃氣鍋爐以后,相同容量的煙氣量較燃煤的煙氣量要少得多,可為原煙氣量的54.87左右按標準狀態(tài)計算。按相同的溫差折算,此時的煙氣流速約為9.8712.0667.由于對流放熱系數(shù)是煙速的函數(shù)!=,在相同條件下,對流放熱系數(shù)將減少為原來的61.84.在換熱公式,中,傳熱系數(shù)!由于輻射放熱系數(shù)!=遠小于對流放熱系數(shù)此處為了便于述,將輻射放熱系數(shù)略去。因此,在假設(shè)其它條件不變的基礎(chǔ)上,由于煙氣量的減少,而引起換熱效果下降3540.4.3散熱損失導(dǎo)熱傳熱公式,=0其中,為面積,為傳導(dǎo)系數(shù),為壁面溫度與環(huán)境溫度的差值。由于改造鍋爐的面較原設(shè)計的燃油氣鍋爐大得多此處與常用的鍋殼式燃油氣爐比較。特別是改造后比原設(shè)計燃油氣鍋爐嚴重得多。
由于上述的原因,在燃煤鍋爐改造成燃油氣鍋爐后,雖然較原燃煤鍋爐而言,能大幅度提高鍋爐的熱效率,但與原設(shè)計的燃油氣鍋爐比較,很難保證達到相同的熱效率。也就是說,難以達到與原設(shè)計的燃油氣鍋爐相同的運行成本。
4.4送風(fēng)系統(tǒng)部分用戶為了進步提高鍋爐的熱效率,在鍋爐改造時要求保留原有的省煤器部分,但需要引起注意當(dāng)采用省煤器后,現(xiàn)行的燃燒器的鼓風(fēng)機壓頭可能無法滿足整個系統(tǒng)的阻力損失,因此需要重新配置。由于原有的引風(fēng)機的風(fēng)量風(fēng)壓過大,根本無法使用,需要重新更新引風(fēng)機,這樣與新設(shè)計的燃油氣鍋爐相比,機組的運行成本增加,運行效率下降。
若要避免前面所述的問,達到鍋爐的全自動控制,需要進行新的鍋爐控制系統(tǒng)的設(shè)計,并增加鍋爐改造成本費用。