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廢熱鍋爐進(jìn)水管管口裂紋分析及處理

發(fā)布日期:2018/10/14
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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廢熱鍋爐進(jìn)水管管口裂紋分析及處理

 我廠從德國(guó)進(jìn)口的廢熱鍋爐是PKM煤加壓氣化工藝中的主要設(shè)備,為立式浮頭列管式,共有5臺(tái),1993年6月投入運(yùn)行。1997年,5臺(tái)廢熱鍋爐進(jìn)水管根部相繼發(fā)生泄漏,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)4根進(jìn)水管管口處均存在放射狀裂紋。本文對(duì)此事故作了定性分析,并介紹了處理方案。   1廢熱鍋爐基本參數(shù)介質(zhì)(管程/殼程)粗煤氣/(鍋爐水+飽和蒸汽)。   工作壓力(管程/殼程…

 我廠從德國(guó)進(jìn)口的廢熱鍋爐是PKM煤加壓氣化工藝中的主要設(shè)備,為立式浮頭列管式,共有5臺(tái),1993年6月投入運(yùn)行。1997年,5臺(tái)廢熱鍋爐進(jìn)水管根部相繼發(fā)生泄漏,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)4根進(jìn)水管管口處均存在放射狀裂紋。本文對(duì)此事故作了定性分析,并介紹了處理方案。

  1廢熱鍋爐基本參數(shù)介質(zhì)(管程/殼程)粗煤氣/(鍋爐水+飽和蒸汽)。

  工作壓力(管程/殼程)工作溫度管程T入殼程T入:實(shí)際運(yùn)行參數(shù):工作壓力(管程/殼程)工作溫度管程T入T出殼程T入:T出:2宏觀觀察廢熱鍋爐()進(jìn)水管(4根把7管)為插入式全焊透結(jié)構(gòu),在筒體內(nèi)進(jìn)水管管口處焊有一面開(kāi)口的n型擋板,以使水在筒體內(nèi)向一個(gè)方向(下方)流動(dòng),從取下的分析樣觀察,可見(jiàn)以進(jìn)水管為中心的大量的放射狀裂紋以及沿n型擋板連接焊縫走向的裂紋,其中兩條最長(zhǎng)的裂紋已穿透筒壁,它們均沿筒體環(huán)向走向,從裂紋的宏觀形貌看,部分裂紋啟裂于管口棱角處,部分裂紋啟裂于焊縫表面,裂紋表面被腐蝕產(chǎn)物覆蓋,呈黑褐色。用機(jī)械方法打開(kāi)幾個(gè)較大裂紋,發(fā)現(xiàn)除上述兩個(gè)穿透性裂紋外,其他裂紋均較淺,深度在2mm以內(nèi)。另外n型擋板的開(kāi)口側(cè)裂紋較少,但點(diǎn)腐蝕嚴(yán)重,點(diǎn)腐蝕坑深度在1~2mm,個(gè)別的達(dá)4mm. 3性能分析為進(jìn)一步了解裂紋產(chǎn)生的原因,為修復(fù)改造提供依據(jù),我們委托哈爾濱焊接研究所對(duì)裂紋部位取樣進(jìn)行化學(xué)、金相、機(jī)械性能及掃描電鏡分析,分析結(jié)構(gòu)如下。

  1.1化學(xué)成分分析由分析結(jié)果可知,筒體材質(zhì)符合原東德的Mb16鋼的標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)相當(dāng)于我國(guó)的15鋼。

  1.2機(jī)械性能取樣進(jìn)行V型缺口常溫沖擊,其沖擊值較高(個(gè)樣的▲值分別為136J、150J、140J)表明材質(zhì)禚性較好,在使用中未有劣化現(xiàn)象。

  1.3金相分析母材組織為鐵素體十珠光體,有帶狀特征,晶粒較細(xì),鐵素體晶粒度10 ~11級(jí),珠光體呈片狀,未見(jiàn)球化傾向,表面未見(jiàn)脫碳現(xiàn)象,焊縫組織為共析鐵素體十粒狀貝氏體十針狀鐵素體。

  裂紋呈穿晶,較平直,有少量分枝,尖端較圓鈍,裂紋兩側(cè)金屬無(wú)脫碳現(xiàn)象,裂紋內(nèi)有腐蝕產(chǎn)物,腐蝕坑底部未見(jiàn)裂紋。

  1.4掃描電鏡斷口分析在裂紋尖端可見(jiàn)到與裂紋前沿平行的一道道紋路,條紋間距較寬,可認(rèn)為是由交變載荷引起的疲勞裂紋。

  用能譜儀對(duì)裂紋表面的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行分析,除Fe外未見(jiàn)其他元素,可認(rèn)為腐蝕產(chǎn)物為Fe的氧化物。

  4裂紋及點(diǎn)腐蝕原因分析該廢熱鍋爐采用n型擋板控制進(jìn)入筒體水的流向,運(yùn)行時(shí)擋板外蒸汽溫度達(dá)158*C以上,n型擋板內(nèi)水溫只有50~60°c,這樣在擋板兩側(cè)距離僅為10~20nm的范圍內(nèi)溫差可達(dá)近百度,在理論上按CT=T差。差=100*C線膨脹系數(shù)a=12.彈性模量E =189X103MPa)計(jì)算,在n型擋板內(nèi)由溫差引起的拉應(yīng)力上工作應(yīng)力、焊接殘余應(yīng)力、開(kāi)孔引起的應(yīng)力集中等因素,管口周圍的應(yīng)力,特別是擋板處的總應(yīng)力將會(huì)超過(guò)Mb16鋼的屈服極限(Mb16鋼最低屈服極限為220~240MPa),而且管口附近的應(yīng)力將隨著開(kāi)爐、停爐、給水、停水而發(fā)生脈動(dòng)變化。同時(shí)根據(jù)以上宏觀、化學(xué)成分、機(jī)械性能、掃描電鏡分析結(jié)果,可認(rèn)為管口處放射狀裂紋是熱疲勞裂紋,而且是大應(yīng)力低周疲勞裂紋。

  n型擋板開(kāi)口側(cè)裂紋較輕且點(diǎn)腐蝕嚴(yán)重,其原因是開(kāi)口側(cè)由于直接進(jìn)水,冷卻面積較大,單位長(zhǎng)度溫差較小,所以溫差引起的應(yīng)力較小,不易形成裂紋。該處的點(diǎn)腐蝕是屬氧腐蝕,產(chǎn)生的原因是鍋爐水除氧不徹底。

  5檢修處理方案()將廢熱鍋爐進(jìn)水管插入式全焊透結(jié)構(gòu),改為套管結(jié)構(gòu)(見(jiàn))套管直徑為108mm,材質(zhì)為20鋼,焊條用E4303,由于低碳鋼的焊接性能較好,因此焊前無(wú)需預(yù)熱,焊后加熱到150C保溫緩慢冷卻以消除焊接應(yīng)力。

  型擋板一面出水為3面出水(左、右及下部)。

 �。�4)加強(qiáng)廢熱鍋爐水位監(jiān)控,減少水位波動(dòng),杜絕“燒干”現(xiàn)象。

  修復(fù)廢熱鍋爐的使用情況:5臺(tái)廢熱鍋爐自修復(fù)后至今一直平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)多次停車檢查,未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,說(shuō)明該修復(fù)方法是可行的。

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