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廢熱鍋爐進水管管口裂紋分析及處理
廢熱鍋爐進水管管口裂紋分析及處理
我廠從德國進口的廢熱鍋爐是PKM煤加壓氣化工藝中的主要設備,為立式浮頭列管式,共有5臺,1993年6月投入運行。1997年,5臺廢熱鍋爐進水管根部相繼發(fā)生泄漏,嚴重影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,經(jīng)停爐檢查,發(fā)現(xiàn)4根進水管管口處均存在放射狀裂紋。本文對此事故作了定性分析,并介紹了處理方案。
1廢熱鍋爐基本參數(shù)介質(zhì)(管程/殼程)粗煤氣/(鍋爐水+飽和蒸汽)。
工作壓力(管程/殼程)工作溫度管程T入殼程T入:實際運行參數(shù):工作壓力(管程/殼程)工作溫度管程T入T出殼程T入:T出:2宏觀觀察廢熱鍋爐()進水管(4根把7管)為插入式全焊透結構,在筒體內(nèi)進水管管口處焊有一面開口的n型擋板,以使水在筒體內(nèi)向一個方向(下方)流動,從取下的分析樣觀察,可見以進水管為中心的大量的放射狀裂紋以及沿n型擋板連接焊縫走向的裂紋,其中兩條最長的裂紋已穿透筒壁,它們均沿筒體環(huán)向走向,從裂紋的宏觀形貌看,部分裂紋啟裂于管口棱角處,部分裂紋啟裂于焊縫表面,裂紋表面被腐蝕產(chǎn)物覆蓋,呈黑褐色。用機械方法打開幾個較大裂紋,發(fā)現(xiàn)除上述兩個穿透性裂紋外,其他裂紋均較淺,深度在2mm以內(nèi)。另外n型擋板的開口側裂紋較少,但點腐蝕嚴重,點腐蝕坑深度在1~2mm,個別的達4mm. 3性能分析為進一步了解裂紋產(chǎn)生的原因,為修復改造提供依據(jù),我們委托哈爾濱焊接研究所對裂紋部位取樣進行化學、金相、機械性能及掃描電鏡分析,分析結構如下。
1.1化學成分分析由分析結果可知,筒體材質(zhì)符合原東德的Mb16鋼的標準,材質(zhì)相當于我國的15鋼。
1.2機械性能取樣進行V型缺口常溫沖擊,其沖擊值較高(個樣的▲值分別為136J、150J、140J)表明材質(zhì)禚性較好,在使用中未有劣化現(xiàn)象。
1.3金相分析母材組織為鐵素體十珠光體,有帶狀特征,晶粒較細,鐵素體晶粒度10 ~11級,珠光體呈片狀,未見球化傾向,表面未見脫碳現(xiàn)象,焊縫組織為共析鐵素體十粒狀貝氏體十針狀鐵素體。
裂紋呈穿晶,較平直,有少量分枝,尖端較圓鈍,裂紋兩側金屬無脫碳現(xiàn)象,裂紋內(nèi)有腐蝕產(chǎn)物,腐蝕坑底部未見裂紋。
1.4掃描電鏡斷口分析在裂紋尖端可見到與裂紋前沿平行的一道道紋路,條紋間距較寬,可認為是由交變載荷引起的疲勞裂紋。
用能譜儀對裂紋表面的腐蝕產(chǎn)物進行分析,除Fe外未見其他元素,可認為腐蝕產(chǎn)物為Fe的氧化物。
4裂紋及點腐蝕原因分析該廢熱鍋爐采用n型擋板控制進入筒體水的流向,運行時擋板外蒸汽溫度達158*C以上,n型擋板內(nèi)水溫只有50~60°c,這樣在擋板兩側距離僅為10~20nm的范圍內(nèi)溫差可達近百度,在理論上按CT=T差。差=100*C線膨脹系數(shù)a=12.彈性模量E =189X103MPa)計算,在n型擋板內(nèi)由溫差引起的拉應力上工作應力、焊接殘余應力、開孔引起的應力集中等因素,管口周圍的應力,特別是擋板處的總應力將會超過Mb16鋼的屈服極限(Mb16鋼最低屈服極限為220~240MPa),而且管口附近的應力將隨著開爐、停爐、給水、停水而發(fā)生脈動變化。同時根據(jù)以上宏觀、化學成分、機械性能、掃描電鏡分析結果,可認為管口處放射狀裂紋是熱疲勞裂紋,而且是大應力低周疲勞裂紋。
n型擋板開口側裂紋較輕且點腐蝕嚴重,其原因是開口側由于直接進水,冷卻面積較大,單位長度溫差較小,所以溫差引起的應力較小,不易形成裂紋。該處的點腐蝕是屬氧腐蝕,產(chǎn)生的原因是鍋爐水除氧不徹底。
5檢修處理方案()將廢熱鍋爐進水管插入式全焊透結構,改為套管結構(見)套管直徑為108mm,材質(zhì)為20鋼,焊條用E4303,由于低碳鋼的焊接性能較好,因此焊前無需預熱,焊后加熱到150C保溫緩慢冷卻以消除焊接應力。
型擋板一面出水為3面出水(左、右及下部)。
�。�4)加強廢熱鍋爐水位監(jiān)控,減少水位波動,杜絕“燒干”現(xiàn)象。
修復廢熱鍋爐的使用情況:5臺廢熱鍋爐自修復后至今一直平穩(wěn)運行,經(jīng)多次停車檢查,未發(fā)現(xiàn)異�,F(xiàn)象,說明該修復方法是可行的。