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硫酸廢熱鍋爐的改造

發(fā)布日期:2018/9/13
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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硫酸廢熱鍋爐的改造

廣東省云浮市磷肥廠采用硫鐵礦制硫酸,該廠10萬(wàn)噸年硫酸的工藝流程中使用的中壓廢熱鍋爐型號(hào)為FR- 12/3.82-450該硫酸廢熱鍋爐包括沸騰層裝置(即沸騰焙燒爐)和鍋爐本體兩大部分沸騰爐中安裝了蒸發(fā)受熱面,它吸收硫鐵礦的一部分焙燒反應(yīng)熱,使水變成蒸汽,同時(shí)使沸騰層溫度保持在85(±50°C范圍內(nèi)。沸騰爐出口高溫爐氣、流向鍋爐I煙道的高低溫過(guò)熱器及1片水冷壁管。從下方經(jīng)磚隔墻流經(jīng)煙…

廣東省云浮市磷肥廠采用硫鐵礦制硫酸,該廠10萬(wàn)噸年硫酸的工藝流程中使用的中壓廢熱鍋爐型號(hào)為FR- 12/3.82-450該硫酸廢熱鍋爐包括沸騰層裝置(即沸騰焙燒爐)和鍋爐本體兩大部分沸騰爐中安裝了蒸發(fā)受熱面,它吸收硫鐵礦的一部分焙燒反應(yīng)熱,使水變成蒸汽,同時(shí)使沸騰層溫度保持在85(±50°C范圍內(nèi)。沸騰爐出口高溫爐氣、流向鍋爐I煙道的高低溫過(guò)熱器及1片水冷壁管。從下方經(jīng)磚隔墻流經(jīng)煙道8片蒸發(fā)面管束,從上方經(jīng)磚墻流向I煙道7片蒸發(fā)面管束,再?gòu)南旅娼?jīng)水冷管隔墻流經(jīng)W煙道7片蒸發(fā)面管束(其中包括1片水冷管隔煙墻)爐氣溫度冷卻至380t20C,送至后面制酸工藝流程,既滿足硫酸工藝對(duì)爐氣溫度的要求,同時(shí)又回收了大量廢熱產(chǎn)生的副產(chǎn)品蒸汽,可用來(lái)發(fā)電等。

  1.1鍋爐技術(shù)規(guī)范1. 1.1工藝條件礦種:混合礦(硫鐵礦)沸騰層溫度:850t5C爐氣出鍋爐溫度:380t 2C干爐氣成分:SO2,12 1.1.2鍋爐規(guī)范額定蒸發(fā)量(改造前):12t/h過(guò)熱蒸汽壓力:3.82MPa過(guò)熱蒸汽溫度:450°C汽包工作壓力:4.22MPa給水溫度:104°C1.1.3鍋爐結(jié)構(gòu)鍋爐本體為露天布置立式四煙道,汽包縱向布置在第、I、W煙道的爐頂上鍋爐本體的蒸發(fā)受熱面采用強(qiáng)制循環(huán)方式,沸騰層蒸發(fā)受熱面采用自然循環(huán)方式,兩者共用一個(gè)汽包,故為混合循環(huán)該鍋爐由張家港某鍋爐廠制造,自1996年10月安裝投產(chǎn)以來(lái),生產(chǎn)一直不穩(wěn)定,受熱面經(jīng)常爆管(穿管)1998年底曾對(duì)過(guò)熱器減溫器過(guò)熱器的蒸汽連接管進(jìn)行了改造,1999年初投入運(yùn)行,但受熱面仍頻繁爆管與穿管,自1996年10月至2000年1月7日止共爆管與穿管21次每爆一次管造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約10萬(wàn)元,此外,還要停產(chǎn)5~7天,其間接經(jīng)濟(jì)損失就無(wú)法計(jì)算了。

  2歷年來(lái)爆管匯總現(xiàn)將1996年11月至2000年1月歷次爆管情況匯總?cè)绫?所示表1爆管匯總表序號(hào)爆管時(shí)間爆管名稱(chēng)與部位1996年11月4日I煙道水冷壁管上端彎頭部分開(kāi)裂1997年3月31日低溫過(guò)熱器南側(cè)第2片上部彎頭處爆管,爆口長(zhǎng)25cm,寬2.8mm 1997年4月10日低溫過(guò)熱器北側(cè)第3片上部彎頭邊爆管1997年5月2日低溫過(guò)熱器北側(cè)第2片上部彎頭邊的直管段爆管1997年6月18日高溫過(guò)熱器北側(cè)邊上一根與出口聯(lián)箱連接管靠墻邊焊縫裂紋泄漏1997年9月16日高溫過(guò)熱器北側(cè)第3片上面第二根彎頭爆管,裂口呈方圓形,3mm寬,I煙道水冷壁管束掛鉤熔斷,水冷壁管掉下,造成爆管低溫過(guò)熱器北側(cè)第4片上面彎頭爆管,裂紋長(zhǎng)3.5mm,寬2.6mm 1998年4月10日1998年4月25日1998年6月25日低溫過(guò)熱器北側(cè)第4片上面爆管,管口裂紋長(zhǎng)5cm 1998年8月22日沸騰爐二組蒸發(fā)面管有二根靠底層穿管高溫過(guò)熱器北側(cè)第4片上面起往下第三根彎頭爆管。

  1999年3月31日高溫過(guò)熱器南側(cè)第1片上面彎頭處爆裂1999年4月24日W煙道蒸發(fā)受熱面南側(cè)出口管頂部往下第23根管有三處(點(diǎn))穿管1999年6月14日高溫過(guò)熱器北側(cè)距墻第1片上面彎頭處爆管。

  1999年8月13日低溫過(guò)熱器南側(cè)距墻第2片下面彎頭邊爆管。

  1999年9月10日低溫過(guò)熱器北側(cè)第2片“眼睛”梁管扎的上管裂紋爆管1999年9月21日邊第2根管上翅片漏焊,造成煙氣走短路而穿管2000年1月7日該鍋爐自投入運(yùn)行后共爆管21次,其中高溫過(guò)熱器爆管5次,低溫過(guò)熱器爆管7次,其成了重大的經(jīng)濟(jì)損失。

  3爆管原因分析頻繁爆管的原因是多種多樣的,有的是單一的原因,有的是多種原因綜合在一起所造成的現(xiàn)將爆管原因分析如下3.1鍋爐設(shè)計(jì)上的問(wèn)題在設(shè)計(jì)上I煙道水冷壁管內(nèi)的水位比汽包正常水位高1m,在正常運(yùn)行時(shí)I、、I、W煙道的受熱面由循環(huán)熱水泵進(jìn)行水的強(qiáng)制循環(huán)但因未設(shè)計(jì)安裝汽動(dòng)給水泵,這樣在突然停電時(shí)比汽包水位高1m的I煙道水冷壁管內(nèi)上部就缺水,而沸騰爐內(nèi)熱量很多,溫度很高,一下子難以降下因此,1996年11月4日由于停電使I煙道水冷壁管內(nèi)缺水,造成干燒過(guò)熱而爆管。

  又如Ill-W煙道水冷隔煙墻頂部未設(shè)計(jì)翅片插入爐頂墻內(nèi),不能起到防漏煙隔煙墻的作甩正因?yàn)楣苌衔春赋崞�,密封不�?yán),造成煙氣短路,在1998年4月25日Ill-W煙道水冷管隔煙墻上部穿管2鍋爐制造上的問(wèn)題I-W煙道水冷管隔煙墻水上翅片在制造時(shí)漏焊,煙氣從漏焊處走短路,造成隔煙墻水管磨損而發(fā)生在1999年9月21日的穿管又如隔煙墻下部檔板未焊接安裝的面積有0.3m2大小。在安裝過(guò)程中雖然補(bǔ)焊(安裝)了,但仍然不嚴(yán)密,需經(jīng)常檢修彌補(bǔ)完善鍋爐在安裝時(shí)一定要保證安裝質(zhì)量,特別是焊接質(zhì)量如高溫過(guò)熱器管束中的一根管與過(guò)熱器出口集箱連接的焊縫,在1997年6月18日停爐時(shí),該焊縫由于安裝時(shí)施焊質(zhì)量不佳而被拉裂爆管。

  4鍋爐運(yùn)行上的問(wèn)題3.4.1超負(fù)荷運(yùn)行他―面爆管這種頻繁的爆管給企業(yè)造CPufc汽包內(nèi)的汽;水分離器本身存在缺陷V軟水xnkibookmark1 12t/h的鍋爐較長(zhǎng)時(shí)間以15t/h超負(fù)荷運(yùn)質(zhì)量不佳,特別是Na+、SCfe含量嚴(yán)重超標(biāo),蒸汽帶水,造成高、低溫過(guò)熱器管內(nèi)結(jié)污(鹽)垢,管壁超溫干燒而爆管,并從爆破管內(nèi)發(fā)現(xiàn)有白色污(鹽)垢和SO2等雜物3.4.2頻繁開(kāi)停爐經(jīng)常因供電系統(tǒng)發(fā)生故障而停電、停爐,有時(shí)也有因制酸工藝系統(tǒng)酸管穿管或其他設(shè)備故障而停爐,而且停爐時(shí)間也不短,>幾h不等。停爐期間,爐氣中的SO2在溫度下降到露點(diǎn)溫度時(shí)形成稀硫酸,對(duì)受熱面產(chǎn)生腐蝕頻繁開(kāi)停爐,受熱面管子頻繁地?zé)崦浝淇s,溫度的頻繁變化產(chǎn)生交變熱應(yīng)力。1997年6月18日高溫過(guò)熱器一根連接管焊縫泄漏,除焊接質(zhì)量不佳外,開(kāi)停爐頻繁也是造成該焊縫拉裂的一個(gè)重要原因3.4.3細(xì)礦粉的二次燃燒在礦料較細(xì)、礦料細(xì)而濕或沸騰爐鼓風(fēng)開(kāi)得過(guò)大時(shí),細(xì)礦粉在沸騰爐中未焙燒完全就被拉到I煙道再進(jìn)行燃燒,這種情況經(jīng)常發(fā)生。這對(duì)I煙道的高、低溫過(guò)熱器和1片水冷壁管受熱面是很不利的,因此在1997年10月20日由于二次燃燒,結(jié)果把I煙道水冷壁管掛鉤燒熔化而斷裂,水冷壁管掉下造成爆管5受熱面的磨損在沸騰爐內(nèi)靠近底層向下的受熱面磨損較為嚴(yán)重。在鍋爐本體就是煙道的進(jìn)口與出口、I煙道的進(jìn)口與出口、I-W煙道水冷隔墻的下面、I煙道的進(jìn)口,即煙氣的轉(zhuǎn)彎處進(jìn)出口、橫向和走短路、偏流等處的受熱面磨損較厲害有的部位腐蝕加上磨損,這樣穿管速度就加快。

  6受熱面的腐蝕制酸爐氣的塵灰含S02,在停爐時(shí),溫度下降,空氣從爐底灰斗及爐墻不嚴(yán)密處進(jìn)入鍋爐內(nèi)部,促使SO2轉(zhuǎn)化為SO3,再形成(冷凝)稀硫酸同時(shí)在每次爆管后,泄漏出的汽、水射向四周的受熱面,使掛灰形成了硫酸,粘糊在管管處有泄漏的汽水,使埋在墻內(nèi)的管子吸收了帶硫酸的水分,這種隱患不易發(fā)現(xiàn),腐蝕速度更快,會(huì)加速穿管。

  4鍋爐改造根據(jù)鍋爐產(chǎn)生爆管的原因及存在的問(wèn)題,采取了如下的鍋爐改造措施1第I煙道水冷壁的改造將水冷壁上端受熱面比原結(jié)構(gòu)縮短約1000mm,受熱面管片頂標(biāo)高低于鍋筒正常水位標(biāo)高,以利于在停爐時(shí)水冷壁的冷卻保護(hù),同時(shí)又安裝了汽動(dòng)給水泵,在停電時(shí)汽泵投運(yùn),以確保鍋筒的正常水位。

  2108mm范圍內(nèi)向爐內(nèi)側(cè)進(jìn)行熱噴鍍鎳合金粉,以防止I煙道進(jìn)口高溫含塵煙氣對(duì)水冷壁管的磨損。

  水冷壁除上端吊掛固定外,還在整個(gè)受熱面上布置了抓釘,既可防止受熱面在高溫下變形,又可保證受熱面在高溫下自由膨月脹為了將10萬(wàn)t/a硫酸生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)至12萬(wàn)t/a,焙燒爐沸騰層的冷卻水管受熱面六組全部更換,受熱面積由30m2增加到35m2,以滿足由于增產(chǎn)沸騰層移出熱量增大的需要。同時(shí)在管子表面受熱面及封頭表面堆焊碳化鎢防磨層,防止礦渣的磨摜3熱噴鍍鎳基合金粉防腐防磨層將第、I煙道蒸發(fā)受熱面進(jìn)行了更換。由于、I煙道煙氣溫度仍較高,且也有一定的含塵量,為了防止含塵煙氣在煙道轉(zhuǎn)彎處磨損管子,故在受熱面管片的上下兩端光管部位進(jìn)行了熱噴鍍鎳基合金粉,以防止受熱面管子的磨損與腐蝕壁上9C從-而留下了腐蝕穿管的隱Ima又如在Pul改善進(jìn)入U(xiǎn)0道煙氣流動(dòng)sc.減少停爐時(shí)xnkibookmark2 4.4焙燒爐出口至鍋爐進(jìn)口煙道的改進(jìn)原焙燒爐煙氣由側(cè)出口接至鍋爐前進(jìn)口,現(xiàn)改成由焙燒爐頂出口接至鍋爐頂進(jìn)口,并將進(jìn)口煙道鋼架立柱標(biāo)高下降約1000mm這樣焙燒爐對(duì)鍋爐過(guò)熱器的熱輻射為了改善過(guò)熱器的運(yùn)行環(huán)境,這次改造改變了煙氣對(duì)過(guò)熱器系統(tǒng)的沖刷流程將原煙氣先沖刷高溫過(guò)熱器、后沖刷低溫過(guò)熱器,改為煙氣先沖刷低溫過(guò)熱器、后沖刷高溫過(guò)熱器,以降低過(guò)熱器受熱面管子的壁溫,并對(duì)高低溫過(guò)熱器的受熱面積、蒸汽流速進(jìn)行調(diào)整高溫過(guò)熱器采用042X4的管子材料為12Ci.lMVG;低溫過(guò)熱器采用38<4的管子,材料為12Cr1MoVG高低溫過(guò)熱器均采取了防磨措施,高溫過(guò)熱器采用9片管片布置4.6增大汽包容積4800mm,現(xiàn)更換為汽包直徑1500mm,壁厚46mm,長(zhǎng)5790mm,并在汽包內(nèi)增設(shè)了兩只旋風(fēng)汽水分離器,這樣可以改善蒸汽的質(zhì)量。

  定期抽檢汽水品質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo),并經(jīng)常分析各項(xiàng)指標(biāo)的變化情況,發(fā)現(xiàn)有小問(wèn)題,就及時(shí)進(jìn)行處理,使各項(xiàng)指標(biāo)在最佳范圍,并增加了汽水品質(zhì)Na+、Si2監(jiān)督項(xiàng)目。在停爐時(shí),定期對(duì)過(guò)熱器用給水浸泡、反沖洗4.8嚴(yán)把設(shè)備制造質(zhì)量和安裝質(zhì)量關(guān)對(duì)進(jìn)廠的設(shè)備一定要進(jìn)行嚴(yán)格檢查與檢驗(yàn),符合技術(shù)要求才能驗(yàn)收,然后方可進(jìn)行安裝各種設(shè)備的安裝必須按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行,并要通過(guò)冷態(tài)試運(yùn)行及熱態(tài)整體48h帶負(fù)荷運(yùn)行,各參數(shù)達(dá)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)大缺陷,才能驗(yàn)收為合格,然后投入正式運(yùn)行。

  9運(yùn)行操作與維護(hù)設(shè)備投入運(yùn)行后,值班人員必須集中精力認(rèn)真監(jiān)視各種儀表,勤于調(diào)整,使各參數(shù)均在合格范圍維修人員對(duì)備用設(shè)備要及時(shí)維修好,達(dá)到“隨時(shí)能開(kāi),開(kāi)之能用”,真正起到備用的作甩該鍋爐經(jīng)改造后投入運(yùn)行已有6696h,各參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并取得了較好的效益。

  目前,鍋爐已安全運(yùn)行6696h,再也不像改造前那樣運(yùn)行一個(gè)多月就發(fā)生一次爆管。

  鍋爐的產(chǎn)汽量大大地增多了,每月產(chǎn)汽量達(dá)12000t左右,而改造前每月產(chǎn)汽量?jī)H6750t左右,改造后比改造前每月增加產(chǎn)汽量約5250t由此,改造前與改造后相比,每月可增加發(fā)電量K106kWh,全年按10個(gè)月計(jì)算,可增加發(fā)電量10< 4元/(kWh)計(jì),可增收400萬(wàn)元3提高了硫酸的產(chǎn)量和質(zhì)量改造前每月硫酸產(chǎn)量?jī)H8120t,而改造后每月產(chǎn)量有11500t,每月增產(chǎn)硫酸3380t,一年按10個(gè)月計(jì)算,可增產(chǎn)硫酸33800t同時(shí),硫酸的質(zhì)量也提高了,成品硫酸濃度大于99.7%,透明度大于240mm進(jìn)行硫鐵礦焙燒的沸騰爐,其燒出率增大了,為大于99.3%,而灰渣殘硫下降了,為小于0.32%改造前汽水品質(zhì)較差,造成過(guò)熱器管內(nèi)結(jié)污垢,影響管壁溫度,并造成超溫過(guò)熱而爆管因此,在鍋爐改造中加強(qiáng)了對(duì)汽水質(zhì)量的管理,改造后汽水品質(zhì)有了很大改善,見(jiàn)表2表2鍋爐改造前后汽水品質(zhì)對(duì)比名稱(chēng)改造前改造后補(bǔ)給水電導(dǎo)率16.飽和蒸汽過(guò)熱蒸汽由表2數(shù)值可見(jiàn),汽水品質(zhì)均在最佳范圍,這就為過(guò)熱器的安全運(yùn)行提供了良好的條件。

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