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鏈條鍋爐分層燃燒改造實(shí)踐
鏈條鍋爐分層燃燒改造實(shí)踐
鏈條鍋爐分層燃燒改造實(shí)踐張新文(水口山有色金屬有限責(zé)任公司,湖南常寧421513)將鏈條爐排鍋爐的煤閘門(mén)改造安裝成分層燃燒裝置,可將爐排表面煤層呈分層狀,改善燃燒狀況,提高熱效率,既滿足了生產(chǎn)的需要,又節(jié)約能源。
鏈條鍋爐;分層燃燒;改造;節(jié)能l概述水口山有色金屬有限責(zé)任公司四冶煉廠3臺(tái)SHL10-1.27-AI鍋爐自1991年投產(chǎn)后,運(yùn)行一直不太正常,主要表現(xiàn)為:鍋爐正壓燃燒,爐膛溫度低,出力不足,渣含碳量高。特別是冬天,3臺(tái)鍋爐同時(shí)運(yùn)行,還得壓縮非生產(chǎn)用汽以應(yīng)付生產(chǎn),為此,先后進(jìn)行過(guò)幾次技術(shù)改造,如爐膛內(nèi)噴涂遠(yuǎn)紅外涂料、增加中拱等,效果并不明顯。后設(shè)想將其改造成循環(huán)流化床鍋爐(CFB),邀請(qǐng)了有關(guān)專家來(lái)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察、論證,終因改造費(fèi)用高、施工周期長(zhǎng)而沒(méi)有進(jìn)行改造,因此,尋找既經(jīng)濟(jì)而施工期又短的改造方案迫在眉睫。
經(jīng)調(diào)查分析,影響鍋爐出力不足、渣含碳量高、正壓燃燒的原因除結(jié)構(gòu)方面的原因外,煤的燃燒狀況不理想是較突出的問(wèn)題。銼式布煤器(即分層燃燒給煤裝置)通過(guò)合理布置煤粒,減少煤層通風(fēng)阻力,改善鏈條爐排的燃燒條件,而成為該鍋爐改造方案的首選。
從事設(shè)備管理工作。
2工作原理鏈條鍋爐是一種有著悠久歷史的層燃爐,煤通過(guò)輸煤設(shè)備運(yùn)至位于爐前的煤斗,運(yùn)行時(shí),煤靠自重落于爐排的前端,隨著自前向后不斷緩慢移動(dòng)的爐排,煤“擠”過(guò)煤閘門(mén)而成一定厚度的煤層進(jìn)入爐膛。
煤的著火熱量幾乎來(lái)自爐膛中高溫?zé)煔夂蜖t拱的熱輻射,屬“單面著火”。煤的燃燒自前向后沿爐排長(zhǎng)度方向分區(qū)段進(jìn)行,即煤的預(yù)熱干燥、揮發(fā)份的析出和燃燒、焦炭猛烈燃燒、灰渣燃燼。爐膛中氧含量及各種燃燒產(chǎn)物的含童也隨爐排長(zhǎng)度方向而變化,分布是不均勻的。前、后氧氣過(guò)剩,中間嚴(yán)重缺氧,不利于焦炭的燃燒。銼式布煤器利用機(jī)械布煤的方法,使燃煤在進(jìn)入爐膛后,煤層斷面自上而下呈現(xiàn)小顆粒、中顆粒、大顆粒煤的分布。煤層厚度均勻而且疏松,大大減少通風(fēng)阻力,擴(kuò)大煤粒與氧氣的接觸面,減少爐排中部燃燒旺盛區(qū)的缺氧程度,使焦炭燃燒充分,爐膛溫度提高,渣含炭量降低。其結(jié)構(gòu)見(jiàn)示意圖。
布煤器的工作過(guò)程是:煤經(jīng)輸煤裝置運(yùn)至煤斗靠自重落入轉(zhuǎn)動(dòng)著的滾筒上(其動(dòng)力來(lái)自r-爐排主軸),經(jīng)煤閘門(mén)形成較密實(shí)的煤層后,落入復(fù)合篩上,經(jīng)復(fù)合篩后,利用煤粒下落時(shí)間差和位置差不一樣,即大顆粒煤經(jīng)復(fù)合篩向前落于爐排上,小顆粒經(jīng)篩間隙幾乎垂直下落覆蓋在大顆粒煤上,形成了煤的分層。調(diào)整煤閘門(mén)的高度,實(shí)現(xiàn)煤層厚度的調(diào)節(jié)。
考慮到南方的多雨天氣,煤被水浸濕后進(jìn)入鍋爐煤斗,在煤斗下半部分較窄處粘結(jié)成塊“架橋”而不下落,造成爐排斷煤空轉(zhuǎn)。為了使?jié)衩合侣�,如圖增加劃煤器(其動(dòng)力也來(lái)源于爐排主軸),使進(jìn)入煤斗的潮濕煤處于劃動(dòng)狀態(tài),克服中途卡結(jié)“架橋”現(xiàn)象,使煤順利下落。
3改造內(nèi)容拆除原鍋爐的煤閘板式給煤裝置,安裝布煤器和劃煤器。在煤倉(cāng)內(nèi)增加燃煤的破碎裝置,其作用是控制進(jìn)入煤倉(cāng)的煤顆粒不大于500mm. 4改造后的效果為對(duì)比改造前后的效果,衡陽(yáng)市能源利用監(jiān)測(cè)站對(duì)鍋爐改造前后進(jìn)行了熱效率測(cè)試,其結(jié)果如表所示。
鍋爐改造前后熱效率測(cè)試數(shù)據(jù)名稱符號(hào)單位改造前改造后輸出蒸汽量蒸汽壓力給水溫度燃料應(yīng)用基低位發(fā)熱量耗煤量正平衡效率煤渣可燃物含量節(jié)煤率標(biāo)準(zhǔn)單耗測(cè)試結(jié)果表明,鍋爐改造前正平衡熱效率為65.52%,標(biāo)準(zhǔn)單耗為133.72kg/t,均未達(dá)到DB/4300J0101-90湖南省《工業(yè)鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的燃用類煙煤的三級(jí)指標(biāo)。改造后測(cè)得正平衡熱效率為81.15%,標(biāo)準(zhǔn)單耗為107.08kg/t,均達(dá)到了省一級(jí)指標(biāo)要求。節(jié)煤率達(dá)19.26%.鍋爐改造后運(yùn)行,鍋爐升溫、升壓快,基本上消除正壓燃燒現(xiàn)象,達(dá)到微負(fù)壓運(yùn)行,爐內(nèi)燃燒較充分,爐內(nèi)不再脫火,工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低,淹含炭量減少。煤種適應(yīng)性增強(qiáng),產(chǎn)汽量明顯增加,滿足了生產(chǎn)的需要,節(jié)能效果顯著,約6個(gè)月收回投資。隨后,另外2臺(tái)鍋爐也進(jìn)行了相同的改造,現(xiàn)均運(yùn)行良好。
徐通模,金定安,溫龍。<鍋爐燃燒設(shè)備》。西安交通大學(xué)出版社,1990.衡陽(yáng)市能源利用監(jiān)測(cè)站�!稛峁y(cè)試報(bào)告》。1998.(上接第5頁(yè))如果是無(wú)油機(jī),在雙塔干燥器中,可用全部高溫壓縮空氣作為再生氣,然后通過(guò)后冷卻器冷卻(將凝結(jié)水排出),再經(jīng)過(guò)干燥塔生產(chǎn)出成品氣。同樣不消耗再生氣,節(jié)約能源。
如果是有油壓縮機(jī),只需將傳統(tǒng)的變壓吸附干燥裝置的再生氣用高溫壓縮空氣間接加熱,也可達(dá)到減少再生氣、節(jié)約能源的目的。
總之,壓縮空氣變壓吸附干燥裝置的節(jié)能方法可以是多種多樣的,問(wèn)題是要抓住關(guān)鍵,由定性到定量,由理論到實(shí)際,反復(fù)修正,逐步完善。