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微機在鍋爐供熱系統(tǒng)中的應(yīng)用和經(jīng)濟分析
微機在鍋爐供熱系統(tǒng)中的應(yīng)用和經(jīng)濟分析
微機在鍋爐供熱系統(tǒng)中的應(yīng)用和經(jīng)濟分析呂哲穎鄭賀清方毅(天津塘沽供熱管理處天津300450)采用微機、變頓器控制的鍋爐用電情況,進行了分析比較。
1前言目前國內(nèi)鍋爐供熱系統(tǒng)來看,大多數(shù)供暖鍋爐無自動控制,多為人工調(diào)節(jié),這種調(diào)節(jié)方式增加了勞動強度,調(diào)節(jié)不及時,供熱質(zhì)量差,熱量浪費大。為了避免不必要的熱量浪費,實現(xiàn)供熱鍋爐系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行,實現(xiàn)鍋爐工況的最佳控制。我們在第三供熱站采用了微機自控系統(tǒng),電機控制采用變頻器控制系統(tǒng),達到最大程度的節(jié)能。
2系統(tǒng)組成第三供熱站共三臺熱水鍋爐,系統(tǒng)硬件主要有工控機兩臺(微機686),美國施耐德公司PC-A984-145可編程控制器(2塊)和現(xiàn)場檢測儀表組成。工控機主要用于監(jiān)視、數(shù)據(jù)記錄、流程系統(tǒng)顯示,各種報膂信號設(shè)定顯示。PLC主要用于工藝參數(shù)的采集、運算、控制等。鍋爐系統(tǒng)對需要及時掌握的參數(shù),設(shè)置檢測點,例如爐膛溫度、爐膛壓力、出水溫度、出水壓力、省煤器進口煙溫、出水溫度、排煙溫度省煤器出口水溫、鼓風(fēng)壓力、出水流量、分水器溫度、集水器溫度、進水溫度、補水流量、軟水罐液位等。
鍋爐一塊,公共系統(tǒng)一塊,用于出水溫度、省后溫度、空氣予熱后溫度,公共系統(tǒng)的分水器溫度'集水器溫度、鍋爐進水溫度。D/A板選用A S―BDAU―204共4塊,用于引風(fēng)機調(diào)節(jié),鼓風(fēng)機調(diào)節(jié),公共系統(tǒng)用于循環(huán)水泵的調(diào)節(jié)。DI板選用AS―BDEP―216,用于鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、爐排啟停,單機互鎖開關(guān),手/自動狀態(tài)輸入,鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、爐排運行指示燈,公共系統(tǒng)用于循環(huán)水栗控制及聯(lián)鎖。DO腿用AS―BDAP―208共4塊用于三臺鍋爐報警、連鎖,及公共系統(tǒng)的報警。對鼓風(fēng)壓力、出水流量、出水壓力、軟水罐液位等檢測量采用YAMATAKE智能變送器;鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、爐排電機控制采用富士變頻調(diào)速器。選用WP值。在溫度檢測點設(shè)有WSS系列工業(yè)雙金屬溫度計和熱電偶溫度變送器。壓力檢測選用差壓變送器ST3000系列。選用XXS型8路閃光報膂器,為超限報警提供膂示音。
3管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)采用INTOUCH環(huán)境編程,兩臺證示器分別顯示。人機界面為圖形化全中文提示界面,操作容易。使操作人員對當(dāng)前鍋爐運行中的情況一目了然。整個系統(tǒng)軟件主要完成以下功能:系統(tǒng)總貌:對所設(shè)的全部檢測點的檢測值、設(shè)定值、輸出值、手/自動狀態(tài)以及報膂狀態(tài)的顯示,兩臺顯示器分別顯示不同畫面,共有9種畫面供司爐工人鍵盤操作,可全面反映鍋爐運行情別進化工企業(yè)的離子膜工藝和熱水鍋爐H算機控制有獨到見解。
鄭賀清,女,1989年畢業(yè)于天津大學(xué)熱工儀表專業(yè),從事熱工儀表多年,對鍋爐儀表有豐富經(jīng)驗。
方毅,男,1989年畢業(yè)于天津理工學(xué)皖熱處理專業(yè),從事鍋爐運行多年,對鍋爐運行有豐富經(jīng)驗。
通信地址:天津市塘活區(qū)大連道8號塘活供熱管理處郵政編碼:300450E-mail:lvzheyingeyou.com.cn20011205磁盤來稿歡迎訂鬩歡迎撰稿歡迎發(fā)布產(chǎn)品廣告信息EICVol.9況。
系統(tǒng)流程:用真實的實物圖形展現(xiàn)整個鍋爐工藝的全部運行過程,在圖形上反映出各檢測點的儀表顯示數(shù)值,情況清楚。
系統(tǒng)模擬:爐膛壓力、出水溫度、出水壓力等的數(shù)據(jù)顯示,報警參數(shù)設(shè)置,報警模擬。
歷史曲線:可保存二個采暖期的數(shù)據(jù)曲線,用不同顏色的筆來畫不同參數(shù)的數(shù)值,設(shè)置了對曲線的移動,縮放和刷新。
系統(tǒng)調(diào)整:主控參數(shù)的時實曲線顯示,PID參數(shù)設(shè)置,報膂參數(shù)設(shè)置。
系統(tǒng)報警:超溫報警、低壓報警、爐膛負壓超限報膂。
系統(tǒng)打�。涸O(shè)有定時打印和隨時打印。
系統(tǒng)鍵命令:可用鼠標(biāo)操作,又可用鍵盤操作。
4控制系統(tǒng)的設(shè)計控制系統(tǒng)軟件采用美國MODICON公司的MODSOFT軟件進行編程。主要完成對溫度、壓力、液位、煙氣等的檢測參量進行采集,參量按控制算法進行計算后輸出進行控制并完成與上位監(jiān)控軟件的數(shù)據(jù)通訊。首先確定各個動作的先后次序和相互關(guān)系,寫出PLC各輸出與輸入信號的邏輯關(guān)系,再由邏輯關(guān)系轉(zhuǎn)化為梯形圖。程序由手動控制、自動控制及公共系統(tǒng)三部份的邏輯關(guān)系梯形圖組成。為了鍋爐運行安全,設(shè)有報警控制,聯(lián)鎖控制。當(dāng)這些參數(shù)的值高于報警上限時,產(chǎn)生燈光報警,當(dāng)參數(shù)高于報警的上上限時,除越限聲光報警外,PLC發(fā)出連鎖控制信號,強制停鼓風(fēng)機電動機、爐味動機、延時20秒停引風(fēng)機電動機,以保證系統(tǒng)安全。
爐膛負壓調(diào)節(jié)采用前饋回路,克服送風(fēng)量變化造成對負壓的影響,用反饋回路克服偏差,控制引風(fēng)機轉(zhuǎn)數(shù),改變引風(fēng)量大小,使?fàn)t膛負壓維持在給定的合理范圍。燃燒調(diào)節(jié)是一個多回路調(diào)節(jié),以出水溫度為主調(diào)參數(shù)。在燃燒調(diào)節(jié)回路中加入特殊算法,使燃燒保持最佳狀態(tài)。
5用電比較與節(jié)電分析我單位現(xiàn)有五個供熱站,其中第三供熱站有三臺10噸熱水鍋爐,采用最先進的計算機、變頻器、先進儀表控制系統(tǒng)。第四供熱站有兩臺10噸熱水鍋爐,控制采用人工控制。經(jīng)過一個采暖期的使用,我們進行了用電比較如下:設(shè)備名稱第三供熱站第四供熱站熱水鍋爐(臺)控制方式計算機變頻器控制常規(guī)人工控制采暖期(天)設(shè)備容量(kW)應(yīng)耗電量(度)實耗電量(度)占應(yīng)耗電量(%)供熱面積(m2)單位耗電(度/m由比較可發(fā)現(xiàn),采用計算機控制系統(tǒng),單從用電方面可節(jié)電32%,其它如節(jié)煤、節(jié)水的效果也非常顯著。同時微機自動控制技術(shù)的投入,大大節(jié)省了勞動力,節(jié)省了儀表工,使儀表維修費用大大降低。
6結(jié)論計算機控制系統(tǒng)這一項自動化技術(shù)的采用,在鏈條鍋爐燃燒長期落后的工藝生產(chǎn)模式下,創(chuàng)出了較高水平。大大降低了能耗。這項自動控制技術(shù)有利于提高企業(yè)科學(xué)管理水平,有利于鍋爐安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行,有利于企業(yè)挖潛改造提阮經(jīng)濟效益,有利于改變環(huán)境節(jié)省勞動力,這項技術(shù)對推動企業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。
議「儀表廠」
刊沒有經(jīng)過他的同意就報道,并聲言要對簿公堂者。對此,我們走訪了在中國,“儀表廠”的概念是“生產(chǎn)、制造儀表'而不是從儀表貿(mào)易的公司。沒有專職的設(shè)計人員和技術(shù)工人,沒有必需的生產(chǎn)、檢驗設(shè)備,沒有設(shè)計圖紙和工藝文件,沒有健全的生產(chǎn)、管理機制,沒有質(zhì)量保證和售后服務(wù)體系,這樣的”儀表廠“生產(chǎn)的多種”智能“儀表可信度有多大,近幾年來,工程上選用質(zhì)量不能保證的儀表產(chǎn)品而造成重大經(jīng)濟損失的教訓(xùn)不勝枚舉。買儀表,找源頭,選名牌,信譽,將成為儀表選型的趨勢。