山東大泰金屬材料有限公司
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表一鍋爐主要設(shè)計參數(shù)名稱原設(shè)計改造設(shè)計鍋爐型號主蒸汽流量(t/h)排煙溫度rc)熱風(fēng)溫度rc)鍋爐設(shè)計計算效率制粉系統(tǒng)型式鋼球磨熱風(fēng)送粉燃燒方式四角切圓表二1爐設(shè)計燃料特性表序號項目名稱符號單位設(shè)計煤種應(yīng)用基碳應(yīng)用基氫應(yīng)用基氧應(yīng)用基氮應(yīng)用基硫應(yīng)用基灰分應(yīng)用基水分可燃基揮發(fā)分應(yīng)用基低位發(fā)熱值1.1在SCR改造后,由于引風(fēng)機(jī)不做改動,故應(yīng)充分考慮管箱堵灰?guī)淼挠绊�,在SCR運行氨逃逸率不超過3ppm時,保證空預(yù)器壓降不超過2600Pa. 1.2對鍋爐尾部煙道架構(gòu)不做改動,維持原有空預(yù)器型式不變(管式、豎直布置、原空預(yù)器管徑不變、管節(jié)距、排列方式不變)。
1.3保證鍋爐排煙溫度不高于原設(shè)計溫度,排煙熱損失不大于改造之前。
根據(jù)SCR系統(tǒng)改造后的空預(yù)器運行要求,我們制定了對空預(yù)器的改造方案。由于硫酸氫銨發(fā)生環(huán)境為150~200°C,故為節(jié)省改造成本支出,本次改造范圍低溫空氣預(yù)熱器上級與低溫空氣預(yù)熱器下級。
2.1低溫空氣預(yù)熱器上級低溫空氣預(yù)熱器上級的16個管箱全部更換,上管板、下管板材料均為Q235-A,厚度分別為12mm和20mm,管子為螺旋槽管,長度為3.5m,規(guī)格為040x1.5,材料為Q215-A.同時還在管子上部安裝防磨套管并打澆注料。
2.2低溫空氣預(yù)熱器下級低溫空氣預(yù)熱器下級16個管箱全部更換,上管板和下管板材料均為Q235-A,上管板厚度為12mm,下管板20mm.,管子采用內(nèi)涂搪瓷管,長度為2.3m,規(guī)格為040x1.5,材料為10無縫鋼管。
2.3空氣預(yù)熱器護(hù)板及雜件空氣預(yù)熱器區(qū)域護(hù)板、連通箱進(jìn)行保護(hù)性拆除,護(hù)板四周框架為材料為IN12槽鋼,中間支撐材料為IN12工字鋼。為防止膨脹節(jié)受損漏風(fēng),空氣預(yù)熱器區(qū)域膨脹節(jié)全部更換,同時提供了供空氣預(yù)熱器密封的相關(guān)附件(扁鋼、角鋼、鋼板等)。
1鍋爐改造運行三個月后,我們對低溫空預(yù)器進(jìn)行了堵灰情況檢查,如圖一所示。從檢查情況看,空預(yù)器管內(nèi)基本無堵灰現(xiàn)象,管箱表面清潔程度良好。煙氣側(cè)阻力約為1500Pa左右,達(dá)到了設(shè)計改造水平。
1鍋爐空預(yù)器改造前漏風(fēng)率較小,改造后于2012年12月正式投用,在此對比2012年與2013年平均溫度,即可得到改造對于排煙溫度影響變化情況。通過增大空預(yù)器換熱面積,排煙溫度降幅約為7.3°C,改造效果明顯。
表三改造前后1鍋爐排煙溫度對比情況表年份排煙溫度rc)武漢鋼電股份有限公司1鍋爐進(jìn)行低溫空預(yù)器改造后,成功避免了由于氨氣逃逸率所易導(dǎo)致的尾部管箱堵灰現(xiàn)象,控制空預(yù)器煙氣側(cè)壓差處于合理范圍,并且螺旋槽管增大換熱面積后,排煙溫度也較改造前出現(xiàn)了明顯下降,本次技術(shù)改造既保證了鍋爐運行安全性,同時一定程度上提升了鍋爐熱效率。